01 水质参数8 W- K, d+ b5 T3 L
0 R* O9 _" {2 P9 }+ p1 l- R; W5 c
本项目主要进水水质指标如表所示。! X- j3 a, c) R# O" M1 Y' ^+ J, n
/ k$ \4 b2 A! i0 k9 e1 K2 y; T
- R8 R" y; q6 u. {2 W; m0 a
02 厌氧技术在制醋废水处理系统中的应用与改进, m& m' ?& s: H4 {# E# h
: ]: F+ l# Y& X
2.1 制醋废水原有处理工艺及运行情况
# u3 c$ G. j; H. q y8 j: Z
* x" ~% w9 V; O4 M" Z制醋废水原有工艺流程如图。
& S& ^! q& j( s: ?
2 Q* u. t& {; X) O H& |; j) o
- o) X8 w% U- I( I& R/ f* Q6 |7 h
, ]7 z7 M2 y. s3 F4 H% a, x
原有废水处理系统设计规模为1 300 m3/d,待处理废水中是没有引入醋糟压榨水的,醋糟未经压榨进入肥料厂,醋糟水在肥料厂的水处理系统进行处理,故进水CODCr=2 500 mg/L,TSS=300 mg/L。原系统中AO池设计水力停留时间为70 h,MLSS浓度约2 500 mg/L,经原有系统处理后可以满足污水排放要求。本项目出水排放至市政管网,最终出水的排放要求如表。; p1 [& z# ]2 S- L
5 E; ?1 p/ ?7 u" ~+ s
; X/ b+ }6 T) I. P/ p1 j( g! Z6 V
; t a+ r( Y* k7 ?
2.2 制醋废水改造后的工艺流程
* h- @; R) \. w0 Z( x) e) {* [
1 N0 Q* ^7 K C4 g
8 O6 c4 q. c$ u+ k改造后的处理流程主要增加了UASB厌氧反应器及配套的沼气处理设施,即沼气涤气塔、沼气稳压柜、,沼气燃烧器、蒸汽锅炉。UASB厌氧反应器设计进水量为2 160 m3/d,进水SCOD负荷为11 000 kg/d。工艺流程如图。1 ^, i+ s6 u; y9 Z% }- [& q8 `
`$ G: E% L3 Z8 e% V) {
6 O; L; l7 ^4 G4 Z- v* ]
' L' a5 Y1 R6 ^( W& B( X, C目前主流的厌氧工艺设备有UASB厌氧反应器和IC厌氧反应器,对于厌氧工艺的选择主要有下述考虑:本项目中醋糟压榨水和醋超滤浓水虽然水量较小,但是在混合废水的COD浓度中贡献较大,这两股废水的主要成分是醋酸。由醋酸转化成甲烷的化学反应方程[下式]可知,该反应产生的吉布斯自由能较低,理论上合成的微生物细胞少,不利于污泥的颗粒化生长。1 i; M) H+ O0 K4 `2 z. y
4 c- H t3 d" w3 t
# \) ?; q8 y+ k4 |1 G
6 E5 T6 N8 C; C! B0 q% D如果反应器内为絮状污泥,则IC厌氧反应器并不适用。采用UASB反应器,可以控制相对较低的上升流速,适用于絮状污泥。本项目UASB反应器满负荷时上升流速为0.5 m/h。
9 n I8 J( r* q) ^/ n) O: j* s0 `6 V; D( Y
本项目UASB反应器直径为15 m,高度为17 m,有效容积为2 827 m3,水力停留时间为31 h,设计容积负荷为3.9 kg SCOD/m3。实际工程应用过程中,出于快速启动的目的,UASB反应器内接种的是造纸废水项目IC反应器内性能良好的颗粒污泥。接种污泥的颗粒粒径较大,平均直径为2~5 mm。经过1年的运行后,颗粒污泥的粒径明显变小,平均直径为0.5~1 mm。污泥颗粒完整、表面黑亮光泽、沉降性良好、甲烷比产气率高、污泥活性良好。污泥颗粒逐步减小与设计前的预判一致。运行过程中出现进水施加负荷过高的情况,厌氧出水取样有污泥随水流出反应器。此时用50 mL量筒取反应器底部污泥样,发现污泥出现分层现象,上层污泥表面附着微小气泡,样品静置30 min后,污泥全部落至量筒底部。根据上述情况可知,即使选择很低的上升流速,高负荷情况下仍然容易出现污泥流失的情况。
3 ^9 }# O4 K$ ~3 Z9 Q: ]0 F+ H8 O; x' K, M" S- M# g
厌氧降解过程中有机污染物被微生物降解产生甲烷和二氧化碳,即我们通常所说的沼气的主要成分,因此,在工艺流程中设置了沼气处理系统。据报道,每处理1 kg COD理论上可以产生0.35 m3的CH4气体(0 ℃、1.013×105 Pa下)。CH4气体的燃烧值为3.93×107 J/m3,高于天然气的燃烧值3.53×107 J/m3。目前工程实际中常用的反应器为中温厌氧反应器,反应器的最佳运行温度为35~38 ℃,而制醋废水无论冲洗水、压榨水还是醋超滤浓水都是常温水,特别是在冬天,不能满足厌氧进水要求,因此,需要进行蒸汽加热。本项目利用厌氧系统产生的沼气作为蒸汽锅炉燃料,制备蒸汽对反应器进水进行升温,实现资源利用,降低运行成本。本项目预计满负荷时沼气产量为200 m3/h,设计选择2 t/h的蒸汽锅炉,蒸汽压力1.0 Mpa。沼气中含有少量的硫化氢气体,为了避免硫化氢对蒸汽锅炉造成腐蚀,设置沼气涤气塔,通过碱液喷淋吸收沼气中的硫化氢。考虑到瞬时沼气产量的波动,沼气涤气塔处理能力按照400 m3/h设计。净化后的沼气进入沼气稳压柜,恒压输送至蒸汽锅炉。考虑锅炉检修等特殊情况,设置沼气燃烧器,当沼气不能被利用时输送至沼气燃烧器,避免沼气直接排放产生安全隐患及破坏臭氧层。
2 G: H9 E; H) R$ _) u/ S5 c8 g& I, I7 V' i8 C8 M! Y
本项目实际运行过程中厌氧反应器的进水量为1 100 m3/d,进水SCOD平均值为3 500 mg/L,容积负荷为1.4 kg SCOD/m3。厌氧单元的COD去除率高,好氧单元主要作用是脱氮除磷。厌氧单元具体运行数据如图。& m6 o, H0 A- @( Q
; d# R1 @* x: X+ d
( s4 G' @$ U1 V; v; `5 O& O. R
8 D5 A p; h* R3 n# I3 u; C厌氧单元进出水SCOD浓度及SCOD去除率
1 J& e1 J) u; u5 T1 a1 \4 ~% Z, m" k: o C; d
由图可知,厌氧进水SCOD有波动,但是厌氧出水SCOD相对稳定,厌氧SCOD去除率>90%。
* y4 [& R' Z9 l# H! z
" ^$ V S6 K1 o( F厌氧降解过程中产生沼气,较高的COD去除率,意味着较高的沼气产量,从能源利用角度来看,增加厌氧系统可以创造较高的经济效益。沼气产量与COD去除量曲线如图。6 t& _# [" z! P0 H4 k
0 O6 C* W5 R% c7 i
+ H4 V( _& E4 Y( M: D8 y
厌氧单元沼气产量及SCOD去除量
% U- O5 o5 V! O8 x+ y3 x: M* O3 ]2 [2 Q: \+ \" c% }9 ^, n
由图可知,厌氧系统沼气产量与SCOD去除量成比例,经核算比产气率平均值约0.8 m3沼气/( kg SCOD)。比产气率曲线如图所示。& q! P8 v) X5 Y
: Y G `; r2 Z6 [6 m
3 Y0 X, G& L4 Y4 P- A8 [4 }. Y' x
厌氧单元沼气比产气率
) b* v5 t' E& q, u' w7 b
( g5 q. I/ l. h0 a9 j制醋废水中很多悬浮物质是可被降解的COD,在SCOD的测定中这部分物质没有计入,因此,用SCOD核算的比产气率非常高。
i. `/ P' ~1 Z) D+ D( h$ t% q T \/ h
厌氧出水COD浓度较低,因此,好氧单元的污泥负荷大幅降低,需氧量降低,曝气设备的运行能耗降低。同时因好氧进水有机物浓度降低,好氧污泥产量降低,污泥处理成本降低。; O( o; S6 a# {% Y8 X3 L
- k0 q n" D- d% e综上可见,厌氧技术应用在制醋废水处理中,具有有机物去除率高,污水处理系统能耗降低,污泥处理成本降低,产生清洁能源的优势。
9 U' N* V; v* l' `$ ?( M, i8 R" ?3 H& h3 l4 v; L
2.3 厌氧单元运行过程中存在问题及改进措施
6 B) X J. p6 N2 y& c7 F$ N
9 k' X( G' F3 k5 I i0 {# u @8 i; n) \3 Q! ], M' e
2.3.1 厌氧供料泵吸入口篮式过滤器频繁堵塞; c. ^ s" k) v& w" a9 R# c2 y
% R- u' A9 I# C: N3 J
; @; G' a# o" g4 u& @) }本项目原水中有醋糟压榨水,麸皮、谷糠等难降解的木质纤维素形成大量悬浮物,原有预处理设备中有1台机械格栅,齿耙间隔为5 mm,可以拦截废水中的部分塑料胶条和麸皮等,但是在调节池内仍然发现有麸皮等存留,为了避免悬浮物堵塞厌氧进水泵或进入厌氧反应器,设计时在厌氧供料泵吸入口管道上增加了篮式过滤器。实际运行过程中发现,经过机械格栅拦截之后进入调节池的废水中仍然含有很多悬浮物,导致篮式过滤器堵塞频繁,设备清理频率非常高,人工操作强度大。厌氧颗粒污泥取样过程中发现有麸皮存留于底部污泥床。2 s( q v" J! m+ s
: N* ^& h" }: X结合现场实际情况,为避免麸皮等惰性物质进入厌氧反应器,并在系统内累积,影响厌氧污泥活性,工艺设计进行了优化:在调节池顶增加旋转滤网,滤网 采用栅条形不锈钢网,栅条间隔0.5mm。从优化后的运行情况看,栅格间距为0.5 mm的旋转滤网可以有效的拦截麸皮、谷糠的悬浮物质,有 利于后续厌氧系统运行。9 ~2 y. G$ N3 @
( p" }6 K8 w! L0 e1 g% {8 Y% U) ]9 Y2 m2.3.2 沼气涤气塔填料结晶
4 O3 P( c' t% P4 _2 A, m0 K/ e3 ?- e
厌氧降解过程中产生沼气,其主要成分是甲烷和二氧化碳,此外还有少量的硫化氢气体和水蒸气。本项目设计原水硫酸根浓度小于30 mg/L,由此估算沼气中的硫化氢浓度应小于1‰,故设计采用沼气碱洗涤气塔,通过碱液喷淋沼气以去除沼气中的硫化氢气体。实际运行过程中测试发现沼气中硫化氢浓度约为3‰,二氧化碳约为200‰。涤气塔运行过程中控制较高的pH值以保证出口硫化氢浓度低于0.1‰不对后续锅炉造成腐蚀,但较高的pH和二氧化碳浓度使得涤气塔内形成碳酸钠结晶,同时碱的消耗量非常高。, C0 u( [2 i9 V" y8 w
2 D" m: ^: d7 c+ A结合本项目的实际情况,结晶主要在气温较低的时候出现,在沼气涤气塔底部增加了盘管式电加热器,以减缓结晶。从工艺原理角度看,对于二氧化碳浓度较高的沼气,沼气脱硫装置不宜采用碱洗脱硫设备,宜采用生物法脱硫设备,以降低化学品消耗量和避免填料结晶。原作者: 盛炜
+ z$ T: Z4 C# ?) X6 |* G
0 g. F; l# l2 u, l3 `+ }0 }1 g# h |
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|