行业专项 探讨:酿醋废水厌氧处理技术应用与改进 [复制链接]

1898 0
京东
01 水质参数
: W5 f# u& @- W" Q. T2 y$ _0 }; g, u. a/ ]$ p
本项目主要进水水质指标如表所示。* P6 s0 n6 y" c9 I) A$ A2 {6 u
环保之家0.JPG
& g. j+ X. F7 s! A; o/ Q' q- T1 F5 A& G. h3 ?
02 厌氧技术在制醋废水处理系统中的应用与改进) {8 V3 {9 j5 i6 t/ F3 s9 C

7 |6 s, J/ O  ?( |2.1 制醋废水原有处理工艺及运行情况
$ h& o( c4 ^3 |7 J- e5 c" q6 E4 S* T
6 M! }( G6 D% [* F% W制醋废水原有工艺流程如图。
3 s1 Y) L8 _. Z' [4 N! b) K
9 P0 Q5 H/ s/ `% o" d4 f' t 环保之家1.JPG 6 x* _' X  k$ I/ y/ c/ b$ f
1 r2 ^7 `3 m8 q: a1 M
原有废水处理系统设计规模为1 300 m3/d,待处理废水中是没有引入醋糟压榨水的,醋糟未经压榨进入肥料厂,醋糟水在肥料厂的水处理系统进行处理,故进水CODCr=2 500 mg/L,TSS=300 mg/L。原系统中AO池设计水力停留时间为70 h,MLSS浓度约2 500 mg/L,经原有系统处理后可以满足污水排放要求。本项目出水排放至市政管网,最终出水的排放要求如表。: L* p/ d2 `. F$ i+ d! S; k

* ^4 j9 _9 \' z; {  h 环保之家2.JPG 8 T9 A9 r' [. U
/ c  X( D% B" S
2.2 制醋废水改造后的工艺流程0 d) ]' l/ a- r. r
+ ?. P; D( |, R2 O* |

! U* t+ u! Y4 z4 L7 i改造后的处理流程主要增加了UASB厌氧反应器及配套的沼气处理设施,即沼气涤气塔、沼气稳压柜、,沼气燃烧器、蒸汽锅炉。UASB厌氧反应器设计进水量为2 160 m3/d,进水SCOD负荷为11 000 kg/d。工艺流程如图。& {* l+ y0 {4 x

5 \  X. g# |1 X  [- r3 n& t 环保之家3.JPG
. r3 B& M  ?. c$ B8 ^. f1 n. U
$ l; x: L4 D: F$ F7 w$ n目前主流的厌氧工艺设备有UASB厌氧反应器和IC厌氧反应器,对于厌氧工艺的选择主要有下述考虑:本项目中醋糟压榨水和醋超滤浓水虽然水量较小,但是在混合废水的COD浓度中贡献较大,这两股废水的主要成分是醋酸。由醋酸转化成甲烷的化学反应方程[下式]可知,该反应产生的吉布斯自由能较低,理论上合成的微生物细胞少,不利于污泥的颗粒化生长。, t& C' ?3 x* x9 \  E9 W, s
) ]) n& c2 M6 n3 ^0 ~/ }6 Z( w- X2 H
环保之家4.JPG 5 ?' ~$ c) S' X5 b

" O$ d- Z4 L+ j9 ~如果反应器内为絮状污泥,则IC厌氧反应器并不适用。采用UASB反应器,可以控制相对较低的上升流速,适用于絮状污泥。本项目UASB反应器满负荷时上升流速为0.5 m/h。
- n* H6 L. J% s7 P9 A4 Q" C0 q! L) q: J
" {- s$ \; c8 G7 W% V5 Y7 h6 I8 e) T, j本项目UASB反应器直径为15 m,高度为17 m,有效容积为2 827 m3,水力停留时间为31 h,设计容积负荷为3.9 kg SCOD/m3。实际工程应用过程中,出于快速启动的目的,UASB反应器内接种的是造纸废水项目IC反应器内性能良好的颗粒污泥。接种污泥的颗粒粒径较大,平均直径为2~5 mm。经过1年的运行后,颗粒污泥的粒径明显变小,平均直径为0.5~1 mm。污泥颗粒完整、表面黑亮光泽、沉降性良好、甲烷比产气率高、污泥活性良好。污泥颗粒逐步减小与设计前的预判一致。运行过程中出现进水施加负荷过高的情况,厌氧出水取样有污泥随水流出反应器。此时用50 mL量筒取反应器底部污泥样,发现污泥出现分层现象,上层污泥表面附着微小气泡,样品静置30 min后,污泥全部落至量筒底部。根据上述情况可知,即使选择很低的上升流速,高负荷情况下仍然容易出现污泥流失的情况。  d7 v/ l4 K4 ]7 J) v4 e

( Y3 @2 Y% ?* x3 |厌氧降解过程中有机污染物被微生物降解产生甲烷和二氧化碳,即我们通常所说的沼气的主要成分,因此,在工艺流程中设置了沼气处理系统。据报道,每处理1 kg COD理论上可以产生0.35 m3的CH4气体(0 ℃、1.013×105 Pa下)。CH4气体的燃烧值为3.93×107 J/m3,高于天然气的燃烧值3.53×107 J/m3。目前工程实际中常用的反应器为中温厌氧反应器,反应器的最佳运行温度为35~38 ℃,而制醋废水无论冲洗水、压榨水还是醋超滤浓水都是常温水,特别是在冬天,不能满足厌氧进水要求,因此,需要进行蒸汽加热。本项目利用厌氧系统产生的沼气作为蒸汽锅炉燃料,制备蒸汽对反应器进水进行升温,实现资源利用,降低运行成本。本项目预计满负荷时沼气产量为200 m3/h,设计选择2 t/h的蒸汽锅炉,蒸汽压力1.0 Mpa。沼气中含有少量的硫化氢气体,为了避免硫化氢对蒸汽锅炉造成腐蚀,设置沼气涤气塔,通过碱液喷淋吸收沼气中的硫化氢。考虑到瞬时沼气产量的波动,沼气涤气塔处理能力按照400 m3/h设计。净化后的沼气进入沼气稳压柜,恒压输送至蒸汽锅炉。考虑锅炉检修等特殊情况,设置沼气燃烧器,当沼气不能被利用时输送至沼气燃烧器,避免沼气直接排放产生安全隐患及破坏臭氧层。% p# V" q& z  X/ v& g
: e; a. o& ?9 v* v5 P" W; I7 D
本项目实际运行过程中厌氧反应器的进水量为1 100 m3/d,进水SCOD平均值为3 500 mg/L,容积负荷为1.4 kg SCOD/m3。厌氧单元的COD去除率高,好氧单元主要作用是脱氮除磷。厌氧单元具体运行数据如图。& e) G5 j: l3 v8 P& s" A. r
  F+ x0 J7 X* l; b! u2 v( U
" o. X: a- Z5 Q, H' Y( x: K
环保之家5.JPG
( z, {6 E! [( P& v厌氧单元进出水SCOD浓度及SCOD去除率
8 b' k. k% `! X* |$ c/ r" H! C7 p& R: G/ \& o( ?
由图可知,厌氧进水SCOD有波动,但是厌氧出水SCOD相对稳定,厌氧SCOD去除率>90%。$ S- S. l+ h. h  ~' \

7 Z' S3 q+ k2 c1 [. z. b: ]厌氧降解过程中产生沼气,较高的COD去除率,意味着较高的沼气产量,从能源利用角度来看,增加厌氧系统可以创造较高的经济效益。沼气产量与COD去除量曲线如图。
5 ^6 o6 ]) r. B6 k, T/ m- M. b# K7 I; M# v9 E! F3 _* l
环保之家6.JPG
4 c" j) m6 v8 u% V1 Y, x- V厌氧单元沼气产量及SCOD去除量
5 A2 S+ _! v8 m  ~/ v  @" P4 E, H
由图可知,厌氧系统沼气产量与SCOD去除量成比例,经核算比产气率平均值约0.8 m3沼气/( kg SCOD)。比产气率曲线如图所示。
9 y3 H* e7 r8 z8 k: x. h3 `0 Z4 g3 [0 P9 c; ^/ {6 a/ C
环保之家7.JPG
) N$ S! f0 C# X2 g厌氧单元沼气比产气率
2 n0 U6 j) b* v7 @8 q+ c$ Y
; e8 A# x3 k* Y* i制醋废水中很多悬浮物质是可被降解的COD,在SCOD的测定中这部分物质没有计入,因此,用SCOD核算的比产气率非常高。
2 m3 U3 `" E- D, h5 t1 W
$ T" t3 h. D9 ]& i: ]厌氧出水COD浓度较低,因此,好氧单元的污泥负荷大幅降低,需氧量降低,曝气设备的运行能耗降低。同时因好氧进水有机物浓度降低,好氧污泥产量降低,污泥处理成本降低。+ b: h% v7 K  N  l- N; G

# o6 [7 q) y) q2 S7 r) x" Q综上可见,厌氧技术应用在制醋废水处理中,具有有机物去除率高,污水处理系统能耗降低,污泥处理成本降低,产生清洁能源的优势。
: i# v% V/ s) V
# a1 j9 k0 ~. M+ b' i* i2.3 厌氧单元运行过程中存在问题及改进措施5 c* ?+ V& v6 M: W# e/ p

5 ^! P' x( Q5 V( L! ]
( W* Q& f* @1 ?/ [2.3.1 厌氧供料泵吸入口篮式过滤器频繁堵塞+ ]) o5 M( Z, w* M5 K
. j$ {5 l6 c( e) M) |
# a! K" V" _& N4 `4 L$ y4 E- b
本项目原水中有醋糟压榨水,麸皮、谷糠等难降解的木质纤维素形成大量悬浮物,原有预处理设备中有1台机械格栅,齿耙间隔为5 mm,可以拦截废水中的部分塑料胶条和麸皮等,但是在调节池内仍然发现有麸皮等存留,为了避免悬浮物堵塞厌氧进水泵或进入厌氧反应器,设计时在厌氧供料泵吸入口管道上增加了篮式过滤器。实际运行过程中发现,经过机械格栅拦截之后进入调节池的废水中仍然含有很多悬浮物,导致篮式过滤器堵塞频繁,设备清理频率非常高,人工操作强度大。厌氧颗粒污泥取样过程中发现有麸皮存留于底部污泥床。
" z( r  v1 ]* k1 E: @5 M# ?( G/ F, A- g
结合现场实际情况,为避免麸皮等惰性物质进入厌氧反应器,并在系统内累积,影响厌氧污泥活性,工艺设计进行了优化:在调节池顶增加旋转滤网,滤网  采用栅条形不锈钢网,栅条间隔0.5mm。从优化后的运行情况看,栅格间距为0.5 mm的旋转滤网可以有效的拦截麸皮、谷糠的悬浮物质,有 利于后续厌氧系统运行。
/ @; @& I$ u' L, a8 S$ X" [
6 g9 Z- j: n4 r3 `, C2.3.2 沼气涤气塔填料结晶
( G0 V. y  ~% i( F( r2 A0 C
& K  ]4 @0 q1 S$ n" `( _: h& q5 w厌氧降解过程中产生沼气,其主要成分是甲烷和二氧化碳,此外还有少量的硫化氢气体和水蒸气。本项目设计原水硫酸根浓度小于30 mg/L,由此估算沼气中的硫化氢浓度应小于1‰,故设计采用沼气碱洗涤气塔,通过碱液喷淋沼气以去除沼气中的硫化氢气体。实际运行过程中测试发现沼气中硫化氢浓度约为3‰,二氧化碳约为200‰。涤气塔运行过程中控制较高的pH值以保证出口硫化氢浓度低于0.1‰不对后续锅炉造成腐蚀,但较高的pH和二氧化碳浓度使得涤气塔内形成碳酸钠结晶,同时碱的消耗量非常高。
+ L& M4 t+ T. D2 p1 M, {
( c) A6 A- R( b. ^( m& P: z. a7 A/ }结合本项目的实际情况,结晶主要在气温较低的时候出现,在沼气涤气塔底部增加了盘管式电加热器,以减缓结晶。从工艺原理角度看,对于二氧化碳浓度较高的沼气,沼气脱硫装置不宜采用碱洗脱硫设备,宜采用生物法脱硫设备,以降低化学品消耗量和避免填料结晶。原作者: 盛炜
# s5 K  t/ V3 l7 b0 }- p9 X$ m) |  c" @0 D, t$ B& z  G

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆