固废综合 水泥窑协同处置之处置后煤耗变化 [复制链接]

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京东
很多废弃物,如生活垃圾、污泥、城市固体废弃物等都具有热值。仅仅考虑废弃物带入热量的话,处置废弃物肯定是节煤的,而且单位熟料处置量越高节煤量越大。但是真实的情况是这样吗?废弃物虽然会带入热量,但是废弃物处置必然也会导致熟料烧成热耗增大。一方面,废弃物带入可用的热量;另一方面,总的烧成热耗升高。因此处置废弃物能否节煤,关键在于两者的平衡。下面就从理论上进行计算。' s- J* R: @8 ^. w  f7 A4 _; `
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+ n2 R6 R7 `& z. p1. 基本情况2 ~0 f1 _8 y$ I: N; ?- G0 q

. j7 \- i! k  v/ n# ~5 C假设某企业处置废弃物。该企业熟料产量5500t/d,处置废弃物前单位熟料烧成热耗740 kcal/kg;所用燃料为煤粉,热值5500 kcal/kg。处置的废弃物为城市固体废弃物(以下简称MSW),经过预处理后喂入分解炉。其中,MSW每日处置500吨。
1 c% e* `( G. [. A0 a9 q' E: I4 B" U4 v  w* q
MSW水分含量45%,低位发热量为900kcal/kg,入炉MSW工业分析和元素分析数据如下:$ J1 U" A; R$ S! \% W' g5 O
水分:45%;灰分:35%,C:10%,H:2%,S:1%,N:1%,O:6%。
# e+ c6 N; d3 H  P7 G. x( g" i% B  a% J; c( v9 G, O
因为处置MSW,特增设旁路放风系统,放风量为5%。
2 B. f0 s2 C4 C7 \+ c6 Z, X7 Z
( G# t! g6 U7 B$ Z+ Y* o2. 废弃物带入的热量
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2 [' S* c: z5 O7 N/ J  c假设废弃物处置前后,熟料产量不变。以单位熟料为基准,每公斤熟料处置MSW量为0.091kg/kgcl,MSW热值为900kcal/kg,单位熟料带入热量为81.8 kcal/kg熟料,即11.7 kg标煤/t熟料。
) j1 ~' Z- Y% r, |7 h0 x( A& q
) D; j* \; v. `7 x" ?$ ?6 l那么处置这么多废弃物,单位熟料煤耗真的可以节约11.7 kg吗?; x% T! u- q' |) o

5 W9 |2 h2 t1 z* p$ F3. 因处置废弃物多带走的热量! N' ~: X+ G1 e8 P$ V0 u9 k, c

9 U, X9 M1 j  Z3 z9 M$ f+ `处置废弃物后单位熟料烧成热耗必然增大,主要原因在于以下几点:8 [5 C; R! F! b2 Z8 ]; P

2 Z& X% S# [0 T6 t( S) j处置废弃物后,单位熟料烟气量增大3 [1 G; e- }) Y5 x. o

6 O1 Y' Z2 d- `( o8 i处置废弃物后,预热器出口烟气温度增加
6 z' J& O5 p; C" h- g$ ~
; o4 r+ W0 r7 w处置废弃物后,因旁路放风导致热耗增大
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8 j- B, j5 G. R  }0 m8 |, i除此,还会存在预热器出口CO浓度增大,带走更多的化学不完全燃烧热;熟料结粒变化,引起篦冷机热效率变化;窑尾结皮引起生产波动,导致热耗增大等情况,但这些情况无法理论计算和量化,暂不予考虑。
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* r, j  X" t, ~: Y2 D3.1 单位熟料烟气量变化% {3 H+ `- L, m7 e# p. q0 J% @

: g: |6 z1 ]) q& o(1)处置废弃物物之前:假定煤粉燃烧过剩空气系数1.15,则:4 E: }% l" k5 U8 x+ r+ n

7 p& y8 o+ Z* e①煤粉燃烧烟气量:0.984 Nm3/kg熟料
/ P) w+ U2 ?& ]( [) ]1 L9 J8 }②假定碳酸盐分解、生料水分蒸发、漏风等烟气量为0.4Nm3/kg熟料+ h7 K. n/ S/ V1 t% |1 U

1 L! M2 X' t8 x! b则总烟气量为1.38 Nm3/kg熟料# H5 }% o+ Y+ C) O3 j* b, E1 v

9 C. z' ]  u) Q3 g) H! I(2)处置废弃物之后:假定煤粉、MSW燃烧过剩空气系数1.15,则:
: z* k9 w% }% n( l/ w  {: ?- G2 A+ ~% T; ^# z: b5 l8 p0 X
①煤粉燃烧烟气量:实物煤耗的函数,后续通过热平衡求出实物煤耗2 u3 p! o5 Q8 b6 o
②MSW燃烧烟气量:0.197 Nm3/kg熟料
5 F; c  S0 Q7 l③旁路放风烟气量:0.4 Nm3/kg熟料×5%=0.02 Nm3/kg熟料
8 f  j2 W. X' p3 W④假定碳酸盐分解、生料水分蒸发、漏风等烟气量为0.4Nm3/kg熟料
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总烟气量为:煤粉燃烧+0.197-0.02+0.4 Nm3/kg熟料
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. @* Z$ {$ D$ K$ P7 h, ?% B6 T7 \3.2 预热器出口烟气温度变化
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(1)处置废弃物前
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假设C1出口烟气温度320℃,烟气量如上所述为1.38Nm3/kg熟料,烟气组分如下:
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3 O- z1 x6 X, b3 h8 e7 n

& F4 K0 c; e2 C! S(2)处置废弃物后8 W7 b+ X0 r2 U3 Z) |# f2 K
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以预热器作为研究对象,对其进行热平衡计算。由于处置废弃物后,分解炉出口的烟气温度保持不变,但是烟气量和烟气热容均显著增大。烟气量增大因为处置MSW引起,烟气热容增大则是因为烟气中水分含量增加引起。经过计算,处置废弃物后预热器出口烟气成分如下表:* c: d' P9 r) o; k" q) A

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尤其带入预热器的热量显著增大,增大约40大卡左右。此值大小受到处置废弃物后煤耗的变化,因此也是实物煤耗的函数。具体的数据需要平衡计算。在此仅对结果进行阐述:
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由此可以看出,处置废弃物后,预热器出口烟气温度增加约47℃,烟气量增加了7%(质量分数)或10%(体积分数),烟气带出热量增加了约43 kcal/kgcl。
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7 ?! H0 v& l: a, F0 L3.3 旁路放风带走热量
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8 D; }: ?: q% K0 t0 T. k* B处置MSW后,需增设旁路放风系统。旁路放风系统带出热量包括高温烟气带出热量和高温飞灰带出热量。其热量计算公式如下表:" g3 v: @* G! _7 B4 l9 J  o
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可见,因旁路放风带出热量约增加10 kcal/kg熟料。
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4. 计算结果
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5 v$ Z6 k/ q: U% `! G# y' ^/ Z; E最终,经过热平衡和迭代计算,求得:
5 o9 c: r4 U4 n8 O! [2 Q9 G/ Y( h; y" U$ W
带入热量:
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MSW带入热量:81.8 kcal/kg熟料2 B' N# F1 W8 n9 P/ k

/ v3 H/ R& u* a2 d+ G8 {带出热量:
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预热器出口烟气带出热量:43 kcal/kg熟料1 ?0 ?- D& j7 L4 o5 d5 U) ^3 y
旁路放风带出热量:10 kcal/kg熟料! D; X2 L6 P6 E2 _7 ]  Z
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节约煤粉:
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9 q7 U0 A- Q% f7 D6 E( D$ x3 W81.8 - 43 - 10 = 28.8 kcal/kg熟料,折合降低实物煤耗5.2 kg/吨熟料,标煤耗4.1 kg/吨熟料。% L/ M. Z. I. t+ R' h9 l
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综上所述,废弃物带入了约82kcal/kg熟料的热量,但是真正“发挥作用”的热量仅为28.8kcal/kg熟料,占比仅为35%。而且35%的有效利用率还是在废弃物完全燃烧的情况下所得数据,如果废弃物没有完全燃烧(这也是大部分现场的运行情况),废弃物热量有效利用率还会低于35%。3 d; x% p; ~& v3 e" b

. |! ]" I$ o# d9 k& [6 X' ?简单来讲,假如废弃物在分解炉内的燃尽率能有65% (100%-35%),也就是说有65%的废弃物热量发挥作用。那么65%的废弃物热量与因处置废弃物所增加的热量相同,此时处置废弃物并不会降低实物煤耗。当废弃物燃尽率低于65%时,甚至要“倒贴”煤!因此废弃物在分解炉内的燃尽率对于降低煤粉消耗来讲至关重要!! O/ j" p3 C2 Y9 B5 T7 [+ G

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