固废利用 垃圾焚烧炉炉排常见故障分析及处理 [复制链接]

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京东
1给料炉排故障分析及处理
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1.1给料炉排推出故障
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(1)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排全部推不动或者部分推不动,退回正常,再向前推进仍旧推不动;
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& e% g7 }/ u/ U8 A原因分析:推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,或者推料平台耐磨板翘起卡涩;
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处理方法:进料斗暂停上料,大行程多频次推进给料炉排,如果是推料平台上有异物或者团状垃圾卡涩,多个行程后便可推开,如果多次推进仍无效果后,判断是推料平台耐磨板翘起或者异物过大引起卡涩,停炉处理。
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7 Z0 ?- S% C9 z2 F- o  ~' Z; l(2)故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推出时没有动作,或者动作缓慢;
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原因分析:给料炉排电磁阀或者比例放大阀卡涩;
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+ M3 L2 h% H: P- f' }处理方法:这种情况一般会有部分管路油压异常,用油压表测量各部分油压,找出油压不正常部分,切断压力油后进行清理电磁阀或者比例放大阀。
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6 q7 X, r' ~* U6 y9 v1.2给料炉排退回故障
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, I  ^6 x( `( @8 m故障现象:液压系统油压正常,给料炉排推出后不能全部退回,向前推进没有问题;+ D0 m) Q: I- i1 E( [# A

# T/ R* L/ {* Q原因分析:给料炉排各随动轮被异物卡涩,或者个别轮子机械故障;
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: H# _* [# G$ }' t7 `- X处理方法:配合退回动作,用倒链将卡涩的给料炉排拉回,并及时清理轮子上的异物,将确定为机械故障的轮子做好记录,待有停炉机会经更换。
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1.3给料炉排动作不同步6 |! a4 X$ ~2 V$ ~8 h
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故障现象:给料炉排动作不同步,有的快有的慢;. w+ S* e# P2 k* e8 ^4 [
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原因分析:位移传感器故障,或者同步等待时间设定不合理;
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处理方法:将给料炉排退回初始位置后同步调节位移传感器,确保一致,并且合理调整同步等待时间。3 {( b0 I0 @/ O: ]# [9 P7 n
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2燃烧炉排故障分析及处理
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2.1燃烧炉排卡涩故障
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" J5 s8 v0 B, g# J; V# ?故障现象:液压油系统压力正常,炉排运行中突然不动作,或者在小范围内波动;+ q# j4 B5 V8 Q* r

2 Y% k' ]8 z+ C$ E; L# ~原因分析:电磁阀动作异常,阀台组内有空气,或者炉排被异物卡涩;
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处理方法:就地测量炉排驱动油缸油压,大行程动作电磁阀冲动油缸,带动炉排动作,多次尝试后如果炉排仍未动作,判断为炉排内部卡涩严重,待停炉处理。
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2.2燃烧炉排抖动故障. E! B/ N" o/ |) _+ g

: V, e" w, q8 }/ W# C* |故障现象:液压油系统压力稳定,燃烧炉排动作时抖动;2 r0 d" t$ w! [

4 g1 J) ]. _2 J$ t' Z' ]原因分析:这种情况一般是控制系统故障,例如比例放大器故障,比例阀卡涩或者控制线路有接地情况;* I% S) d% ^" N9 n8 S0 d" ^

7 X6 m( O( |, h处理方法:针对故障现象,对可能引起的原因一次排查或更换部件。
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2.3燃烧炉排机械传动部分故障
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故障现象:炉排动作时声音较大,炉排标高发生变化,各列炉排的平行度改变;
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. j; X; ~; {" V, A0 m原因分析:炉排大轴铜套磨损,推杆、拉杆铜套磨损,炉排支撑轮磨损或炉排顶丝掉落,炉排导向轮或导轨磨损;
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处理方法:找出故障点,更换相应部件。
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3出渣炉排故障分析及处理  l% y& O4 m, @8 E  U) J( ]

! _4 c  B" H* [8 Q1 H9 c3 T' S3.1出渣炉排推出异常) M! Y. f" z8 T  |5 _

4 {3 \9 j; w5 L  b4 B' _( x* n& q( k! z2 V故障现象:出渣炉排向前推不动,后退行程正常,出渣机内料位升高,出渣机排渣口排渣量减少或不排渣;  @" R2 W+ u+ \8 l; H" r+ n3 b1 m

/ R, u2 |) Z7 m2 z( c原因分析:出渣机向前推不动,可能是因为渣的内部有较大异物卡住出渣机的滑枕,也可能是出渣机的内部衬的耐磨板被掀起来卡涩滑枕;
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. _1 Y5 @. U, b& j6 q0 J处理方法:打开出渣机的清扫窗,掏出出渣机内部的灰渣,如果是异物卡涩,采取停止焚烧炉炉排动作锅炉压火措施,将异物掏出;如果是出渣机的内部衬的耐磨板被掀起来,且位置不方便取出,采取停炉措施。
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