调试运管 案例:好氧受冲击致污泥老化? [复制链接]

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京东
由于工业生产排水的波动大,水质成分复杂,导致废水处理的难度比较大。当系统遇到冲击时,更为棘手,有些站长会采用提高污泥浓度,提高溶解氧的方法,来保证出水稳定达标,这样做真的有效吗?今天我们就和大家分享一个污泥老化的案例。# ~4 X1 z, R7 w' {5 t7 M9 C

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: n2 d0 V* n5 K9 _背景介绍
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5 v8 r$ B1 e+ }3 L  O! Y$ ?这是一个轻工行业的污水处理站,由于生产车间故障,生产排水的水量、COD、SS较平时提高约50%。事故发生时,污水站站长大幅减少了剩余污泥排放量,同时将第3台鼓风机投入运行(总共4台,3用1备,通常只运行2台),以迎接冲击负荷。# n& \. q( g. ]" q' C4 {
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仅仅运行了7天时间,站长就发现:
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好氧池的溶解氧大约3.5mg/l(平时为1.5mg/l),池水变浑,表面有黄褐色泡沫,气泡比较大,不容易破裂,泡沫层比较厚(见下图);7 T2 |; }% C0 h/ C2 T
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SV30从正常的30%升高到70~80%,沉降速度明显变慢,SVI达到200ml/g以上;
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二沉池出水的SS浓度持续升高,涨幅明显,COD也明显升高,但过滤后的COD与正常运行的COD相比,略有升高。
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( I: E" q/ r/ N- h) @6 g( l) ]6 X原因分析- m, h; n. A0 G- C

7 W: E$ e. N8 K* B面对这样的情况,我们首先要分析问题的原因是什么,再根据原因,采取相应的措施。7 l! J/ x; j9 p, c
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通过与生产沟通,确认排放的事故水为生产的工艺水,其中不含有毒性、抑制性成分。结合二沉池出水过滤后的COD与正常运行时的COD浓度虽略有升高,但是涨幅不大,说明冲击负荷已经完全被降解。
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下面,我们再来检查好氧系统:1 {: l4 B3 [6 k, u

+ x1 {, S# p+ [) |; K在感官方面,好氧池常有的土腥味基本闻不到了,曝气池池水发浑,没有明显的上清液层;5 R3 j: p( N! m0 c4 z
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指示性微生物也从活跃的钟虫、累枝虫等,转换为鬃毛虫、表壳虫、轮虫等,数量也在慢慢减少,同时存在少量的盾纤虫;0 c. Q; s$ r% P- ~  a6 Q& \7 Q

6 S! n& {! R8 q4 {: b从技术指标看,溶解氧和SV30都维持在较高水平,SVI也处于较高值。5 \: U7 q6 t' |' ]- _

8 w# Q; |+ F8 z4 ]5 g* I; @+ n% Y从上述现象和数据来看,这个系统处于污泥老化状态。这次运行异常是生产线排水异常引起,虽然有明显的COD冲击负荷,但是好氧系统本身具有一定的抗冲击能力,本来不需做太大的调整,而这位站长“为了避免出水水质变差,增加了污泥浓度,提高了溶氧值”,这个操作导致食微比失衡,大幅下降,好氧污泥快速老化解絮。从出水指标来看,就是二沉池出水悬浮物明显升高,COD升高。7 e3 t0 t  V: ^/ A4 _( V

" h* c3 D$ v$ \' L" P运行建议/ E: D5 L5 [7 H% z6 l( s
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工业污水处理时,很难杜绝污水站不受生产排水的冲击。遇到异常情况时,不要紧张,建议根据来水水质,采取相应的措施以及应急预案,如:2 n; J! x1 D0 y. C7 w
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首先确定异常废水的水质,有无毒性、抑制性成分,比如强氧化剂,重金属等;7 ^% t" Y4 Q9 r: z  V# k5 ?

( H' P4 `; X5 A# r. g5 L* Q确定异常废水的水量,根据池容,推算异常废水真正到达好氧系统的时间,然后在合适的时间,采取相应的措施;
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4 V, N& S( B' W( K根据异常废水的COD负荷,调整好氧系统的食微比,供风量;3 `$ O$ C5 d- K! K* I. c8 d) g

' Q( \4 _: p, m0 v若异常废水中含有难降解COD,或者高氨氮、总磷,需要有针对性的考虑增加混凝沉淀或其他应急措施。
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