剩余污泥 详解 | 剩余污泥厌氧消化系统运行之消化地失稳和控制方法 [复制链接]

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京东
引起消化池失稳的主要原因有4个:水力负荷过高,有机负荷过寓,温度应力和有毒物质超负荷。
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水力或有机负荷率每天超出设计值10%以上,即发生水力负荷和有机超负荷。控制负荷过高的方法有:管制消化池进料和保证消化池容积不因砂石积累或搅拌不良而减少。控制消化池进料应注意进料前的前处理、沉淀和被缩,以确保进料污泥浓度在合适范围内。
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如果发生消化池失稳,可通过下列方法进行有效控制:
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(1)停止或减少进料;2 W! _0 c- p+ C4 l. w7 A
(2)查找失稳原因;
7 f% k  W$ z4 |# V2 i! G(3)消除失稳因素;6 E1 k  _) L0 h4 O: a4 S# i
(4)控制pH直到消化池恢复正常。

' [* w* @9 q  t( g0 E$ U5 P2 S如果只有一个消化池失稳,可适度增加其余消化池的负荷,使失稳消化池恢复正常。如果几个消化池同时超负荷,要求有其他方法来处理这些过剩污泥。可以考虑将这部分过剩污泥转移到其他设施临时贮存,或经化学稳定处理后再进行处置。
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01
温度

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/ [, |/ T. p2 l7 T/ m$ m5 v消化池温度在lOd内变化超过l-2℃会引发温度问题,抑制微生物,降低产甲烧菌的生物活性。如果产甲烧菌活性不能尽快恢复,而不受温度变化影响的产酸菌又继续产生挥发酸,最终会消耗大量可用的碱度,导致系统pH下降。
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温度问题最常见的起因是消化池负荷过高,超过了加热系统的瞬时功率。大部分加热系统最终可以加热消化池物料到运行温度,但经受不起温度变动。- \' ~) j- B8 X7 ~/ N

9 N( n* P# M4 y; l) H% M另一个起因是消化池在最适温度范围外运行。例如,中温消化的最适温度范围为32-38℃,温度低于32℃生物过程进行缓慢,温度高于38"C消化效率得不到提高且造成系统能源液费。
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02
毒性控制

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厌氧过程对某些化合物很敏感,如硫化物、挥发酸、重金属、钙、销、拥、溶解氧、氨和有机氯化合物。一种物质的抑制浓度取决于许多参数,包括pH值、有机负荷、温度、水力负荷、其他物质的存在,以及有毒物质浓度与生物质浓度的比值。
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几种化合物的抑制水平见下表。% m: S- m+ Z) P. G3 K
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可以通过添加硫化钠、硫酸铁或硫酸亚铁缓解重金属的毒性。由于有毒重金属硫化物溶解度比硫化铁低,有毒重金属会形成硫化物沉淀析出。可用氯化铁形成硫化铁沉淀来控制硫化物的浓度。这些化学物质的过度使用可能会导致pH降低。: p& m; H$ y% t( [
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03
pH控制

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, x; g0 U* O2 ?: j$ d& I/ Y控制消化池pH的关键在于,投加碳酸氢盐碱度与酸反应,缓冲系统pH至7.0左右。直接或间接投加的碳酸氢盐可与熔解的二氧化碳反应生成碳酸氢盐。用于调节pH的化学药品包括石灰,碳酸氢铀,碳酸俐,氢氧化俐,氨水和气态氮。投加石灰使卫生条件变差,且会生成碳酸钙。虽然氨化合物也可用于调节pH.        但可能造成微生物氨中毒并增加回流处理工艺的氨负荷,因此,不推荐使用氨化合物调节pH。
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消化池运行不正常时,挥发酸浓度在碳酸氢盐碱度消辑之前开始升高。由于碱度耗尽之前pH不会降低,所以只能是消化池已经失稳后才能观察到pH降低。消化池运行不正常时碱度、挥发酸、甲烧产量、二氧化碳产量和pH之间的关系如图。1 h" ]9 E3 n- Q6 {$ V5 B" z  b

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控制pH的合适化学剂量可以通过测得的挥发酸和碱度浓度计算。VA/ALK应大约为0.1-0.2。当VA/ALK大于0.3-0.4,应采取措施使挥发性固体负荷率由1.6kg/(m3·d)降到1.2kg/(m3·d),从而可使进料速率和排料速率降低约25%,同时维持消化池内部污泥温度在35土l℃。
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VA/ALK增加到0.5或以上,表明消化过程不稳定,需要增加碱度。通常利用挥发酸浓度可以计算得到适当的碱度剂量。挥发性团体负荷率应从l.6kg/(m3·d)降至0.8kg/(m3·d),从而可使进料速率和排料速率降低约50%。
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VA/ALK增加到0.8或以上,表明消化过程已不正常,此时pH下降,产甲烧菌受抑制。需要增加碱度并使挥发性固体负荷率降低至0.16kg/(m3·d),直至UVA/ALK比降低至0.5或以下。
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! K: b: k% u8 g$ I( B碱度投加盘可通过下列步骤计算:! x6 O- r: y+ ?

5 R. N2 [% w! M* z(1)测定挥发酸浓度和碱度(以CaO3计)。% A4 P* k6 p! ~- i+ L0 x' P

' ?& x. D; o- ~. z% s0 l4 F) D3 q(2)选定VA/ALK为0.1,通常测定的挥发酸浓度按下式计算出所需的总碱度:# \, H7 N$ I$ _$ i$ C
, L) F7 H3 k4 x. h  V# L3 k
碱度(mg/L) = 挥发酸(mg/L)/0.1
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- O; j) A3 @5 r/ U4 Z. |4 @(3)第2步计算出的总碱度值减去测定的碱度值得到所需碱度投加量。+ T9 ?9 A; @) t/ z' T8 v$ V& C
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(4)通过下表列出碱度当量比值与第3步计算出的碱度投加量计算相应的药品投加量。
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(5)根据药品纯度校准药品投加量。
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4 p$ f1 y  S" k(6)根据消化池容积计算总药品投加量,药品剂量计算公式如下式所示:' W; o- {7 S( I
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药品投加量(kg) =        碱度投加量(mg/L)        x消化池容积        / 10^6
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药品投加量(lb) = 碱度投加量(mg/L)×消化池容积(gal)×8.34  (lb/gal) / 10^69 X, I0 j5 w! [6 T2 d9 G: |+ V. z
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为避免换热器和管道结垢,可以适当延长投加药品的时间。通常情况下,碱度每3-4d增加一次,搅拌均勾并经常监测挥发酸、pH和碱度。避免阳离子和碱金属形成毒性物质,并确保真空减压装置可正常操作。8 {& ]6 g# r  T' U8 n2 T/ z

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04
消化池泡沫

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8 E( l0 S5 F) }# J消化池泡沫由半液体基质中的小气泡组成,相对密度为0.7-0.95.气泡在污泥层下形成,一旦形成即被截留。1 {/ X  R) C/ J7 z, u& W

# l* {& B) a$ c. V5 T尽管发泡现象很常见,但如果气泡堵塞管道或溢出消化池即可认为泡沫过量。过量的泡沫会导致消化池有效容积减少,结构受损,溢出,破坏气体处理系统,以及产生恶臭并有碍观瞻.引起消化池发泡最常见的原因是有机负荷过寓,导致VFAs产量过高,不能完全转化为甲烧。产酸菌(可释放二氧化碳)工作效率比产甲烷菌高,通常二氧化碳量的增加会引发泡沫形成。引起有机负荷过高的因素包括:
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' L$ ~. d* _3 U- j6 k4 ]) u(1)消化池间歇进料;
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6 m4 g0 }8 [$ ^5 ~- ?$ a$ d(2)分开进料或初级污泥和剩余活性污泥混合不充分;0 H9 X2 T' U. l8 f; Q) [$ \8 a
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(3)搅拌不均匀或采用间歇搅拌;
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(4)消化池进料中油脂或浮渣含量过高(当采用批式进料方式时尤其易出问题)。降低有机负荷的方法有:连续进料(或尽可能经常地连续进料)、进料前不同污泥混
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% y7 w7 v- R6 ?合充分、确保搅拌系统正常工作、限制消化池进料中油脂和浮渣含量。间歇进料或搅拌不均匀不仅导致有机负荷过高,还会在液面上形成浮渣层。进料浓度高于设汁值还会给搅拌系统带来不良影响。- h# K6 f9 j8 @2 G+ {
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气体管道堵塞也可能导致发泡。如果水在气体管道中积累,会导致管道阻塞,这将增加消化池顶部压力。当阻塞清通后,压力骤降,从而引起消化池物料发泡。经常从气体管道中排水可有效防止这种情况发生。
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丝状菌,如诺卡氏菌,其结构能储存气体并释放出表面活性物质,富集在起泡沫表面引起发泡。通常可以通过控制液流和消化处理过程控制丝状菌。
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进人消化池的污泥类型也可能引起发泡。通常情况下,进料含有100%剩余活性污泥或剩余活性污泥与初沉污泥比例过高容易导致发泡。$ _/ ^9 U3 q4 D0 ~- g. q) |9 O! s

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