1 废气中粉尘及雾沫夹带的预处理3 ~, X1 z2 o# x5 e5 y
由于研发的吸附转轮是针对低浓度、大风量VOC污染空气的净化过程。为了提高传质效率(增加吸附剂与污染空气的接触面积)、降低风阻,在190um的陶瓷纤维纸的表面涂覆了厚度仅约为10um的分子筛薄层制成薄片吸附剂,然后将其加工成具有孔间距P=3.0mm,孔径h=1.7mm的蜂窝孔道的转轮。而且,通常吸附转轮的厚度仅为400~450mm。当处理废气中夹带有VOC雾沫或是夹带粉尘时,由于以下原因:①VOC含量超过吸附剂的吸附容量,造成去除效率急剧降低;②造成蜂窝孔道及分子筛表面微孔的堵塞,引起风阻增加、吸附效率降低。所以在使用吸附分离浓缩装置时,需要设置粉尘过滤网或是雾沫去除装置等废气预处理设备。5 g+ f U& u/ A* _
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此外,当被处理污染空气温度高于45℃或者相对湿度大于85%RH时,由于温度和相对湿度的影响,吸附除去效率会急剧下降。为了保证较高的净化效率,需要设置冷却及除湿设备对污染的空气进行预处理。9 G5 l9 o9 E% Q" f
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高温再生的效果验证试验的一个结果在表3中给出。实验方法是:分别用热重量测定(TG)——差热分析仪(DTA)、比表面积测试仪对未使用的新品吸附转轮①、在通常标准再生温度(180~200℃)操作条件下经过3年使用后的吸附转轮②、对②进行12小时高温再生(300℃)后的吸附转轮③中的有机物含量(wt%)、吸附剂的微孔容积(cm³/g)、BET比表面积(㎡/g)进行了测定,并对结果进行比较。2 V {$ j$ b/ W& d
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由实验结果可见、与未使用的新品①相比,在通常标准再生温度(180~200℃)操作条件下经过3年使用后的吸附转轮②由于高沸点有机物的蓄积,吸附剂的微孔容积、比表面积均大幅度减少。然而,经过12小时的高温再生(300℃)后,吸附转轮③中的有机物含量、吸附剂的微孔容积、比表面积等指标均有很大程度的恢复与改善,高温再生效果得到证实。5 d% o( e: V1 ^# w8 g
0 X/ G: ~% g# x% Z% V+ E! I( ^$ @高温再生方法实施的前提条件是:①吸附转轮本身要耐高温;②采用耐高温的密封材料及密封构造;③选用耐高温性再生空气鼓风机;④要有300℃以上的再生空气用热源。 / D/ ]( o P8 h1 a 0 s. O$ k! }, ?) N. t