脱硫脱硝 偏差:脱硝出口与总排口氮氧化物浓度倒挂 [复制链接]

2757 0
京东
到2020年,现役60万千瓦及以上燃煤机组、东部地区30万千瓦及以上公用燃煤发电机组、10万千瓦及以上自备燃煤发电机组及其它有条件的燃煤发电机组,改造后大气污染物排放浓度要求基本达到燃气轮机组排放限值,即烟尘≤10mg/Nm3、SO₂≤35mg/Nm3、氮氧化物≤50mg/Nm3。, O# [1 r+ U! b2 n$ M
8 g& \; H! n: C& Z. G* \% B
3 {+ G# d- n* C% @; P# V
这就对脱硝装置的达标排放提出了更高的要求,目前已经投运的SCR脱硝出口、总排口都设置有CEMS在线监测仪表,其中总排口的CEMS在线测量数据上传至当地环保部门。
( ]1 y- Q5 [7 w+ ?# e5 ]
1 ]: ?6 y! N3 v+ n在实际运行过程中,也逐渐暴露出一些较为普遍的问题,如:烟气流场分布均匀性、流速和烟温控制、AIG喷氨分配、催化剂性能、CEMS在线测点布置等,影响机组的安全、稳定运行,同时也给节能减排工作带来困难。* Z" c+ w1 A9 B3 D* N

5 Y, a1 U6 u5 t  n. z本文通过对某厂2号机组脱硝运行中经常发生的SCR出口与烟囱入口测量NOx浓度值“倒挂”问题(即总排口测量值大于SCR出口测量值产生的偏差问题)进行简单分析,便于发电企业及时排查问题来源,优化脱硝系统的日常运行管理。
4 Q% f+ n& {& U9 I: \# r2 @
- o8 O$ y6 x* u3 J4 I9 J' l$ E/ N5 ^' b* b1系统概况3 f; F; ~1 H1 ]& D6 P

7 U9 I5 x5 w. R( g某厂2号机组为660MW超临界直流燃煤机组,脱硝系统采用低氮燃烧和选择性催化还原法(SCR)工艺,高含尘布置,即SCR反应器布置在锅炉省煤器出和空气预热器之间,不设旁路系统,还原剂为液氨。设计入口NOx为250mg/m3,脱硝装置安装了备用层催化剂,即目前为“2+1”层催化剂。
' J0 h- G( i2 A, `( b* ?! i( h* Z1 Y( `1 a2 l
2系统控制遇到的主要问题
# \, m+ x' E3 Y; V6 W2 Y9 B: c
# t! W% U1 I" v  U% V1)、脱硝出口浓度分布均匀性、氨逃逸
. d3 |8 g7 b, ~' N& m# W
" t$ l! }6 A4 H在570MW负荷下,脱硝A、B侧出口各测孔不同深度NOx浓度和氨逃逸量差别较大,如图1所示。! |6 D, I! F, E) b8 L; ^& ~
7 P' K" A, m- l% ^3 l
环保之家.JPG
8 V3 w5 Z% v5 S5 \3 e9 E
- \0 P: `7 \2 \- G图1 脱硝A侧出口NOx浓度分布(570MW)' Y9 P  p+ _* P% g" L3 L
0 t5 R: R9 }  I
环保之家1.JPG 9 h% x2 t; E6 N
: a- t, A0 O8 x/ A0 W. ^
图2 脱硝A侧出口氨逃逸分布(570MW); ?3 W" r& C1 ]9 }5 t, O

0 |& [) g1 B' w) @由图1、图2可知,脱硝A侧出口各测孔NOX浓度分布均匀性差,NOx浓度相对平均标准偏差为52.8%(其中,部分测孔的深度3处NOx浓度非常大,且对应的喷氨支管原始开度均处于最大状态,优化调整过程中,无法对测孔的深度3处NOx浓度进行调平,初步判断造成这种现象的原因是对应的喷氨支管堵塞)。氨逃逸平均值为4.9ppm,且多数测孔氨逃逸浓度均超过设计值2.5ppm。, n% r4 b% U0 p6 e& k# l" O- `' ]' K
0 N, ?. g: G$ s) w) I+ I5 }
脱硝B侧出口NOx浓度及氨逃逸分布见图3、图4。
" ^  \3 v# i+ O+ Q3 d
( U9 n4 O- F9 l2 z5 E. w1 o& V' F 环保之家2.JPG 1 X1 Q% K. N6 @! i) L" F3 x2 l3 _
/ k1 `/ j. Y5 K6 H. @* w- p( C
图3 脱硝B侧出口NOx浓度分布(570MW)
0 [( k- \8 l2 n, d$ N# w( L7 C" ^4 ]7 h7 N; T1 l, b5 n) k! q
环保之家3.JPG & K, b2 ~- Z* U7 `

. Q9 ]/ M9 e% V" D  B: M" E! l5 O! ]图4 脱硝B侧出口氨逃逸分布(570MW)# g* [) m; n. M* A8 z( p, h: _

  R& `. m* |! }/ g% ]1 H' ~由图3、图4可知,脱硝B侧出口各测孔NOx浓度分布均匀性差,NOx浓度相对平均标准偏差为78.0%,氨逃逸平均值为2.9ppm。! ~5 _; U5 p4 E' h* n

3 \1 u5 ^9 G  i* _% C$ h3 [) }2)、空预器压差
/ ]& w1 j* B+ I7 x
, j) ~% p9 w4 @" x' V: z; c  s该厂2号机组于2016年12月完成超低排放改造,脱硝系统新增一层催化剂。2017年11月,2号机组氨耗量逐渐增大,空预器压差也有上升的趋势,2018年1月初,560MW工况条件下,A、B侧空预器压差分别上升至1.8KPa、2.5KPa。0 i% T3 B& [" x3 D+ X; c

; L1 _. ]' ]% _) d7 z4 @+ Q9 K经喷氨优化调整后,空预器压差变化如图5所示。
3 l1 c9 @1 [. K- i: z) Z; Q! Y; y/ r& [( t% Y
环保之家4.JPG
* ]6 n5 w! M3 L( V0 D9 N. b- c; {
1 Z; ]9 }8 }/ S3 _" W图5 空预器压差变化(2018.01.08-2018.01.19); Q  w6 P* w. m2 Z# h) [2 C% y8 e& G

0 b( o9 N3 U" H; ^  G! @  _从图5可以看出(红色代表机组负荷,蓝色代表A侧空预器压差,绿色代表B侧空预器压差),通过喷氨优化调整试验,使得氨逃逸浓度、空预器压差得到明显的降低,其中A侧空预器压差由1.8Kpa降至1.2Kpa,B侧由 2.5Kpa降至 1.8Kpa(560MW负荷),有效解决了空预器压差大的问题。
. ~  ?5 t. C+ C2 [# o; T9 y" W" P$ H7 [1 c( ~
3)、倒挂+ w" Z+ n( r3 a& c4 V; Q3 o! Q

- \1 r* W% J  |5 F$ T+ R! R: u* s& l目前脱硝装置运行中脱硝出口与总排口氮氧化物浓度存在偏差,SCR反应器出口NOx浓度均值较烟囱总排口NOx数值偏低10-15mg/m3,导致氮氧化物浓度产生 “倒挂”问题。
8 i( l# n$ b+ x5 w6 r% ?7 o- \
4 W$ y# K6 s. [5 y% T' ?; h* y2 s通过对比某一天脱硝以及脱硫CEMS在线数据,脱硝A、B侧出口均值较脱硫出口低12mg/m3,如图6所示。
% d* P* v5 J- S' n8 M# l* B  Y3 D3 U3 z- B/ }6 v6 s  z: \
环保之家5.JPG ! z! h) o1 Q! i  C5 s9 J) X& j4 N

/ _9 @" J% S* L  w3 Q. g图6氮氧化物浓度分布曲线
1 g0 ^- W# z9 U. H: W* z* g7 R
% E# z2 h5 f  F3 C3原因分析8 e1 {" X0 A9 `

- `% Y& A9 q. |7 S: L! l( F1)、在线表计问题) z: H* y  h. ?6 J3 J

: a' k, l- m0 n2 B9 k电厂在脱硝反应器入口、出口以及总排口均安装有CEMS在线测量仪表,便于对污染物排放的实时监控,氮氧化物采用抽取法单点连续测量,并根据O2含量折算成标况下数值。! H. D0 m8 T) ^% m  l/ B  R% e
. Z1 G& }8 v4 z. O! p: k/ ^+ P! S7 v
通过标气对各测点CEMS装置进行校验比对以及使用已校验的便捷式烟气测试仪(NOVA PLUS多功能烟气分析仪)对CEMS装置尾气测量比对(差值为1-2mg/m3),排除CEMS在线仪表测量误差造成的影响。
: i( ~! N# ~6 m9 B" Y- f% q
2 O( `- b: S/ v) Z! X7 J& \2)、脱硝出口截面NOX浓度分布均匀性差、测点布置问题
7 \" Y, P6 G4 U4 {
! m. p- C, ?' E4 `. S. x脱硝使用的催化通道横截面积过大,无法达到NOx、氧均匀分布,无法将催化还原反应达到最大的结果。
+ n0 [/ ?! h4 x5 |5 @! G2 [
7 Q; K) C1 [/ A6 {+ V根据上面脱硝出口NOx浓度分布数值可以看出,靠近烟道中心位置的NOx浓度较高,依次向两侧递减,同时在同一测孔截面上不同深度的NOx浓度分布也不均匀,各测点不同深度的浓度值差异较大。: h% u3 p+ G6 v/ b& U6 V; r, z$ z

6 Y, t$ s6 t/ q* \# iCEMS在线取样点布置偏离烟道中心,且只有一个深度的测量值,代表性较差,在脱硝实际运行中烟气流场不能做到完全分布均匀,只有单点测量的CEMS数值是造成脱硝出口NOx浓度较总排口低(即倒挂)的主要原因。; Z3 A$ Y2 z! w2 r% V$ {/ f4 \  {

" S; u% X0 C# ^' A% i  A3)、运行控制方式
4 f& C" m1 ?7 M; A6 G
# Q" a" |+ U, B7 B- H目前机组运行中的脱硝控制方式普遍采用脱硝出口NOx浓度为控制点来保证氮氧化物浓度排放达标,这种控制方式也会导致倒挂现象的产生。而且如果仅考虑SCR反应器出口浓度的变化,而忽略SCR反应器进口NOx浓度过高,一味将出口浓度设定偏低的话,有可能会超出催化剂的脱硝能力,容易造成喷氨过量、催化剂提前失效、空预器堵塞等。
6 K9 \+ L% a/ }* B/ W: N* e2 s9 z" h* P: L
4解决方法
7 P8 z7 p9 v! W" c8 c. n6 d$ r, ~/ E3 \, e0 D; x
1)、调整NOx出口测点位置,增加在线取样点,接近烟道截面中心位置有利于测量准确,根据不同机组烟道截面位置不同,不能一概而论选择定值进行在线取样点的安装。
5 a* S7 d7 k; V  w2 K2 c$ E6 a# @" T6 o4 T8 A' U3 j
2)、定期对脱硫、脱硝的进出口NOx浓度进行比对,结合试验数据,掌握机组脱硝系统出口、总排口断面的NOx浓度分布情况,及时调整在线测点的位置或者仪表。
$ M; p( U$ [+ W$ d3 i5 @* M1 b; {* m! n  s! J1 b, V
3)通过喷氨优化调整试验,修正SCR反应器出口NOx浓度值、改善NOx浓度分布均匀性,避免脱硝运行中烟气流场的不均匀分布,导致在线采样点的CEMS示值误差。, a; b* O& ^$ ~1 S
3 B/ J- t0 e( n& U; U
4)综合脱硝效率和脱硝出口NOx浓度值因素,合理调整机组脱硝装置的运行控制。来源:大唐华东电力试验研究院   作者: 赵晓阳3 C- M3 N* @! s2 \- y3 F, w& N
* ^3 z. o. C% l/ Z& z

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆