) `$ Q# ] L( p8 c- [$ O 4.1 停机检查 u0 m% V# z* y & X* G1 s* o# ~3 c 2018 年5 月该公司660MW 机组停炉。①冲洗水系统:湿式电除尘器上气室和下气室冲洗装置的冲洗水管支架无松动、腐蚀、脱落;支架与支撑梁接触部位防腐垫无磨损;下气室玻璃钢格栅与支撑梁之间防磨橡胶垫片无老化和磨损;进行喷淋试验时,下气室喷嘴喷淋形状完好,喷嘴无磨损,冲洗水管背压正常;②热风系统:加热器运行正常,风机、管路、阀门无“跑冒滴漏”现象,绝缘箱干燥、无腐蚀和泄漏。③绝缘系统:底部绝缘子干净、清洁。④阴阳极系统:放电极在收集极管内同心度均保持完好,放电极与固定、限位框架连接牢固,无松动、脱落现象;收集极管箱内壁及上下断面平整,无变形、裂纹、老化、磨损、腐蚀等现象。 * z4 I7 I& H4 a3 p1 Z; y- y7 E& K# J# O) i) t
检测存在的问题:冲洗水箱排污阀打开时,水质浑浊、有杂物;进行喷淋试验时,上气室喷嘴大面积堵塞(约30%喷嘴)、冲洗效果较差,尤其喷嘴堵塞部位收集极管内表面无法冲洗;侧壁绝缘子有少量集灰现象;收集极管箱与梁接地点连接导电碳纤维老化、断裂、脱落现在严重。- s& F' c/ ~! K* {4 k* D0 ^! x
( p( W) Z& f* t8 u* }8 `! v7 @7 H2 r3 m 4.2 原因分析- ]; S5 Z2 O/ a8 u
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经分析排查,造成湿式电除尘器二次电压高、二次电流低且运行不稳定的原因主要有以下几点:0 H9 i. g. P7 z p8 W; X1 ~1 S5 O
1 j! I7 j$ ?! G( g. ?, H- r (1)湿式电除尘器分为6 个冲洗区域,单个区域冲洗管网最长距离超过10m,冲洗启动时,离湿式电除尘器壳体进水口较近的喷嘴背压较高,雾化效果好。由于管路泄压严重,离湿式电除尘器壳体进水口较远的喷嘴背压低,雾化效果较差,导致整个断面由于喷嘴背压的不同,每个喷嘴雾化效果差异较大。) z& A) f# }$ @" q: N
* W V0 j9 m" `. U (2)该公司湿式电除尘器冲洗水取至脱硫积水坑泵清洗水末端,由于脱硫积水坑泵清洗水阀内漏,当启动脱硫积水坑泵且湿式电除尘器冲洗水箱补水阀启动时,脱硫浆液沿管道进入湿式电除尘器冲洗水箱。启动喷淋系统时,“污染”的冲洗水导致湿式电除器冲洗喷嘴堵塞。冲洗喷嘴大面积堵塞,冲洗效果差,导致湿式电除尘器收集极管表面干湿界面差异过大,收集电荷的湿界面变小,二次电流降低。- t W1 Q7 X& r
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(3)湿式电除尘器冲洗水装置设计过程中,冲洗装置喷嘴布置间距及与收集极端口间距设计不合理,喷嘴喷出的液滴在烟气扰动、自身重力作用下,到达收集极端口冲洗力度不够,覆盖面积不均匀。 - i# |1 M4 q0 O# G7 E9 B$ J% J$ U* p% e3 t. l' e
(4)由于收集极管箱与梁接地点连接导电碳纤维老化、断裂、脱落现在严重,机组运行时,带电颗粒物到达收集管表面,无法尽快释放电荷,电势不断积累导致二次电压过高。, |2 w! g# u U5 r; |
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4.3 解决措施( |( o$ v$ n; J# I9 c$ Y