山东省某污水处理厂全套引进国外技术与设备,采用射流曝气活性污泥法处理工艺。送风选用罗茨风机,型号为RV73.5L2G,德国制造。主要技术参数:风压73kPa,风量112m3/min,转速960r/min,配套电机功率183kW。风机房共安装了9台罗茨风机,目前正常生产只开2台,将来二期工程投产后需开4台。+ Q; {6 y# a2 K0 c
' J. z6 c' c+ F! o8 c0 z% m6 r1 L
6 r* P0 U& p! O. _7 A虽然工程设计时已采取了对罗茨风机加隔声罩等噪声控制措施,但运行后鼓风曝气系统噪声污染仍然十分严重。风机房内噪声平均值达118.8dB(A);曝气池靠近送风道处的噪声达111.6dB(A);风机房相邻西厂界噪声达75.5dB(A),超过所在区域厂界噪声标准值(夜间)30.5dB(A)。
- e6 T; }8 j- j2 ?# {$ c! ~ `& o: V; w$ X' a2 I0 `
1 罗茨风机隔声罩的改进设计
2 z/ O, [( P6 z6 Q" b% e, ]2 D7 N1 H9 h' y
罗茨风机是一种强噪声的机电产品,其噪声主要包括进气口和排气口辐射的空气动力性噪声、机壳及轴承辐射的机械性噪声、基础振动辐射的噪声、电动机噪声。
2 M2 B3 z0 Z( J0 z7 C' M: ^9 k! J) L
在原工程设计中已采取了一定的噪声控制措施,主要有:给每一台罗茨风机加隔声罩,罩外壁材料为玻璃钢,内壁材料为穿孔钢板,中间填玻璃棉。罗茨风机进气口加消声器、空气滤清器,它们横卧于罩内。风机所需空气通过一根直径420mm玻璃钢管由室外引入隔声罩内,室外进气口加有玻璃钢材料制作的阻性消声器,见图1。1 l# U3 C3 f4 p# e* a" H) j5 d
# `. G+ Z: v ]5 [* x |
5 B5 K& ]+ `/ m% a' g' q' T/ a0 R* _, _1 o
' P" {7 V& X2 m罗茨风机加隔声罩可有效降低其机壳及轴承辐射的机械性噪声、电动机噪声;进气口加消声器可有效降低进气口辐射的空气动力性噪声。为了解决机器散热,利用罗茨风机工作时罩内形成的负压吸入外界空气冷却,这种降温方法从技术上也是合理的。, `% \, D7 H( C0 H- |! d! j
: T" \* `0 X7 w0 u5 {; `/ b水厂投入运行后发现隔声罩门不能关闭,否则跳闸,罗茨风机不能正常工作。在隔声罩门打开的情况下,隔声罩已基本无降噪作用。分析失败的原因有三方面:
2 x: q/ ^( R& b# v0 }: V$ K0 N4 Z; ~7 x4 x8 s0 j4 z$ I5 T
① 气流组织不合理。原设计中隔声罩进气口和罗茨风机进气口均位于隔声罩内上部,气流形成短路,位于隔声罩下部的电动机等部件得不到有效冷却。# s) G# E/ _4 U2 @" F. d
/ [2 @* w! X5 R
② 隔声罩进气口截面积较小,进气阻力较大,增加了罗茨风机负荷。- V% @ ]! B% w( Z# w& ~
0 k% p/ k6 W+ m: C/ S' A2 J9 q: a7 R③ 隔声罩为了保证有效隔声,除密闭性好外,还使用了较厚的玻璃棉材料。它既是吸声材料,也是保温材料,因此隔声罩散热能力很差。本工程中的鼓风机是间歇工作,在非工作时间,罩内不形成负压,罩外空气不能进入罩内起散热作用,鼓风机再工作时环境温度将较高。
# T5 w, M* @. J: i$ o# Q; a8 R8 |1 H$ Y) A: {
为了节省治理费用,在工程设计时没有重新设计隔声罩,而是根据对失败原因的分析,对原隔声罩进行了改进,采取的措施从比较图1(b)与图1(a)中可看出,主要有:" L% X: D7 T: F6 ]6 o6 h* x
4 k' R8 K2 h/ @! ]
① 将隔声罩进气口从罩上方改到下方,使气流能够流经电动机与罗茨风机机体,对它们进行冷却。
4 b5 v6 m+ u5 k6 y$ T5 t/ Y6 Q
# ?# e7 c& }/ u% X② 进气口截面积从0.126m2增加到0.384m2。
' I4 \ O/ y# H$ q
1 Y, d2 H( B J. ^% h③ 进气口由室外进风改为室内进风,不仅减少通风阻力,而且改善了风机房内通风状况。
t) \* Q+ J) ^8 j( q
5 I6 h9 e3 {& a; X④ 进气口配用了折板式阻性消声器。
2 s4 ]3 R* F$ o1 O; {
( V+ J. z$ Y/ a$ U% L⑤ 在罩内增设新的强制通风设施。在隔声罩上方加一排气扇,它仅在罗茨风机不工作时运行;排气扇外加装消声器,以降低从排气口泄出的噪声;在排气扇与消声器间设简易逆止阀,以防止罗茨风机工作时室外气流由此进入。
2 I+ m5 s9 T. q6 S# B8 r5 a8 X& J# g) T C7 z) L1 K
⑥ 将罗茨风机泄压口由室外移至隔声罩内,并配用消声器,其对外环境影响可忽略。采取上述措施后,即使在夏季最热天气,隔声罩门也不需要打开,隔声罩的降噪作用得到保障。工程竣工后测量,罩内噪声为106.8dB(A),罩外进气口处噪声已降至82.5dB(A)。9 Y" X: i! w# _/ W, K) D
% _+ j) `$ X; z+ j& V3 \2 罗茨风机排气口消声器的设计9 c3 s7 ~% S; U
" \* H3 W7 c- \* D# R, W
在原工程设计中,虽然重视了罗茨风机进气口噪声控制,但却没有重视排气口噪声控制,这是噪声控制失败的另一个主要原因。罗茨风机排气口噪声很强,他不仅通过排气管道向外辐射,而且能够激起排气管道产生强烈的再生噪声。选择罗茨风机隔声罩内靠近风机排气口处作测点①,选择罗茨风机隔声罩外汇流管下靠近风机排气管处作测点②。用B&K2230声级计和B&K1625带通滤波器测量了A声级和噪声频谱,测量结果见表1。
. d/ p2 u, b3 | P1 s, O5 \" O# b9 i; B+ J) r$ p4 T2 e" Y
表1 罗茨风机隔声罩内外噪声测量值dB, R( R" Q4 _* g2 e! ^' k; E% a: V' j% a
测点 | 时间 | 倍频程频带声压级 | A声级 | | 63.0Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1 000Hz | 2 000Hz | 4 000Hz | 8 000Hz | | ① | 治理前 | 110.6 | 103.6 | 105.1 | 108.1 | 102.4 | 96.2 | 90.3 | 85.8 | 108.1 | | ② | 治理前 | 90.4 | 96.2 | 111.2 | 110.7 | 114.8 | 111.0 | 100.0 | 88.3 | 116.2 | | ② | 治理后 | 87.5 | 88.1 | 85.2 | 89.8 | 80.5 | 76.7 | 69.9 | 64.1 | 87.8 | , U& G; f" H3 d$ [2 H* B0 I
3 r; D) t( \2 b
|
/ v2 D9 [) `: c/ F5 Z( w隔声罩有一定的隔声量,因此罩外测点②的A声级应低于罩内测点①,但实际测量值反之,说明罩外有其他强噪声存在,这就是管道再生噪声。从噪声频谱差别也可看到这一点,罩内测点噪声呈明显中低频特性,这是风机的频谱特点;罩外测点噪声呈明显中高频特性,这是再生噪声的频谱特点。根据两个声级合成计算公式,可推算出再生噪声达116.1dB(A)。3 a2 }6 t7 V G( b, {8 [6 u+ ~. {
+ u% ]8 F& v, I1 `: e5 S* E管道传声是固体传声,随传播距离增加衰减很小,因此整个管道均向外辐射噪声,成为典型的线声源。本工程地面以上管道长达300 m,所以污染情况相当严重。由上面分析可知,降低罗茨风机排气口气流噪声是本工程另一个重要措施。加装消声器是降低气流噪声的有效手段,根据罗茨风机噪声频谱,设计了阻抗复合式消声器,其结构见图2。( } @+ J: g. {2 A* t! V
: g, W8 q3 Y r2 g7 c; L) {- v6 l
! t8 H! R; T! b( W$ L4 A
( U6 Z7 {4 o a! e3 G
) p. S$ y* T8 c' z
该消声器有下列技术特点:2 o1 H2 ^7 K) b/ h
6 s2 Z" @, d. ~: F1 v① 为方便制造和维护,消声器分成阻性、抗性两段,中间以标准法兰相连接。
/ t; y$ n7 E* [0 T) q G' A# ?) {- p: @
② 吸声材料选用离心玻璃棉毡,为了提高低频消声效果,消声器阻性段离心玻璃棉毡厚度设计为150mm。
) U( p' o' z! o4 x) x9 A& b4 z
# g" `' M! }3 x5 F% K③ 消声器有效长度增加,可提高消声量。设计时将原罗茨风机排气口逆止阀到风量调节阀之间“S”形管道改为“L”形,降低了风量调节阀高度,从而使消声器长度增加,消声器有效长度已达1800mm。. Z+ ^8 l- ^8 o, v: @9 U
! K, z. K/ N- v3 q0 X7 e: [% g7 L; `
④ 消声器出口直径大于进口直径,有效通道截面积增加近1倍,使进入汇流管的气流速度由原来的23.2m/s降低为12.3m/s,减少了对汇流管的撞击,达到了降低再生噪声的目的。
7 B3 s( Q n7 C2 l) M4 |" o+ ?- _1 w8 V Q) y* M
⑤采取特别结构措施,保证使用安全。本工程通过气体压力高达73kPa,而国内定型生产的各类罗茨风机消声器限定通过气体压力低于50kPa。9 i" `8 @# R; E4 W4 I* `
8 w: o- c+ Q9 a% w! E/ n
罗茨风机排气口加装消声器后,对汇流管还采取了下列再生噪声控制措施:
$ [$ z6 A; B# M ^! g/ v9 e" u
" v3 F* A* `; T1 q f0 Z* f5 K① 减少管道截面变化。原汇流管由三个不同直径段组成,现统一为一种直径,降低了由于管道截面变化引起的涡流噪声。
3 z5 p! G) U4 @) L
$ h+ i/ U$ l4 h- c$ Q② 增大管道直径。原汇流管最大直径800mm,现增至1100mm,降低了风速,可降低涡流噪声,也减少了“T”形口处气流对管壁的撞击,从而降低机械振动噪声。+ d7 _- a* e6 \ ~7 {1 l3 y! Z
6 d1 h. u4 h7 Z3 R% f
③ 改善管道支撑。汇流管通过钢箍固定于支架,将原固定于电缆沟盖板上的支架改为直接固定在地面上。在汇流管与钢箍间垫橡胶条以增加管道振动阻尼。1 q+ Q2 M7 s: \- I @/ G- ?
8 P& _$ s* z6 c; U
采取上述措施后,测点②噪声已从116.2dB(A)降至87.8dB(A),在室外主送风道入口处再加装一台阻抗复合式消声器后,曝气池靠近送风道处噪声已由111.6dB(A)降至63.8dB(A)。
* x! X; c/ D7 Y8 u
& q- ^ H6 c# n8 f3 提高风机房围护结构隔声量的措施+ Y. k9 G7 Y ?6 T7 l7 W
( E( Y! O$ k! o" a6 T" v
污水处理厂所在区域厂界噪声夜间标准为45dB(A),经过计算,采取上述措施后还不能达标。然而,再对罗茨风机本身采取进一步噪声控制措施,不仅存在技术困难,而且费用较高,故采取提高风机房围护结构隔声量的办法,主要措施为:
: ~+ [6 Q* \' Y! h9 }4 I
( d: }, g; y, q" z5 f① 风机房门改为隔声门。原来的门为普通木门,而且门缝较大,实测隔声量不足10dB(A)。为此,参照J649国家标准图制作了隔声门,设计隔声量25dB(A)。/ V. P' s6 ]7 C$ ] V
/ S2 E" i) e# R6 D
② 风机房临厂界西侧窗户封砌,东侧窗户改为隔声窗,供采光。为了降低治理费用,隔声窗系在原有窗户内侧再加装一层固定玻璃窗做成,两层窗户间作吸声处理。
5 l6 E! P0 y' H2 Z9 u2 S/ A* k& ?1 ?/ z
③ 在东墙下部进风口设置消声进风柜。进风口有效面积根据二期工程完工后所需进风量确定,风速控制在6m/s。消声进风柜的消声片厚度设计为80mm,片间距为100mm,消声片可从柜中抽出,以便清扫积尘。8 t; ]$ v! U& E$ U
% @* q( u. E+ s5 `$ n
④ 在西墙设两台低噪声排气扇,并配消声器。排气扇是为夏季通风降低室内气温用。- `3 `& l" G% U/ s3 E$ {7 S/ l
( \4 `* m* |9 Q5 F+ r7 g; U7 p3 Q; m⑤ 满铺吸声吊顶。吸声吊顶不仅降低了风机房内的混响噪声,而且提高了隔声薄弱的屋顶的隔声量。7 U' L* \- z2 m
( f5 \2 c, I0 m2 I. B噪声治理工程已经竣工,市环境监测站在开动4台罗茨风机情况下(今后可能有的最大工况)测量,风机房内噪声平均值已降至85.5dB(A);厂界噪声降至43.5dB(A),达到国家有关噪声标准。
) u, r6 J0 @6 ]0 F8 ~* U, P4 l w* X X* A: L3 t
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|