一、基本情况
$ p9 E5 y V9 k5 I
9 E8 y+ m( H& z6 y" |: h, P3 X
5 K0 K# P; R$ w" h7 W$ G4 S该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流下游1公里为该市的出境断面,5公里处为某市的入境断面。设计处理量1.5万m³/d,实际进水量仅有2000m³/d,设计两条7500m³/d的处理系统,仅运行单条线,污水厂进水水质如下表:
J! x6 M$ X2 V
" o0 C" f6 B1 a$ v1 j
) }3 q: ~& j. ?( `
% P$ D! I$ g" B
& R8 R. G$ c2 p \: J1 g6 k p$ d工艺流程:
2 I- p8 y/ m6 t& m
b8 k9 U$ L7 z8 h |6 p9 R
# K7 _3 T* Z# N9 F V+ H: X
- L8 i3 I/ U# _/ H( F图:流程图
: C, U: h4 x# |) q, x
0 F# {' {3 f1 L( @* M' f, f) \工艺说明:改良型奥贝尔氧化沟,外沟采用推流器搅拌,中沟和内沟采用表曝机曝气;酸化池池容分别为1000m³;外中内池容比:3.6:1.5:1;总池容约6500m³;运行的氧化沟(以下简称西沟)中污泥浓度在3500mg/L左右。
# t8 E, V& C* S
" ]( l( \7 g7 j; V+ W二、调试日记(2020年)$ K& S* Y- d+ T; L; C( V* @: W
' y( l/ R& z9 O7月31日
+ O& c( Q8 q/ b
7 H4 ~: Y" {/ J; V7月份因为公司的一些事全月没有休息(我吃住都在厂里),31日和老板商量好我要回家休息几天,老板同意回家,31日下午驱车4个小时回到老家。
% M9 c/ k( G* I5 U, h" @3 F$ B( [6 b$ s
i* P5 i) M8 q
8月1日
" v, P/ W( ]' [8 X# Y; d
! ?0 @/ s7 G2 i; u- M上午11点,老板发视频显示雨水管网有色度很重的水流出,看到视频后立马和老板联系得知,某化工厂(以下简称业主)的废料储罐泄露,该厂员工将废料用水冲洗至雨水管网。(废料储罐泄露的原因是员工清洗废料罐,在放空罐体的时候,罐体上端的呼吸阀无法正常开启,导致罐体被大气压扁。)随机联系环保局将污水厂出水河道的下游堵住,使该废水仅存在河道中,不影响下游河流。在环保局、老板和业主大致商讨下,安排业主将被污染的河水抽至污水管网,并由污水厂处理。
2 u7 f. [8 C" C6 ~9 L# M2 T1 I4 \0 z& D, {! h/ L
因为污水厂出水和雨水管网在一条河里,污水厂暂时无法出水,只能将污水暂存于另外一条没有运行的系统中(以下简称东沟)。幸好在7月份我把东沟的水抽完了,池底大概存有1米厚的污泥,可以作为厌氧消化污泥使用。
) m4 P" n2 P& N
0 l a7 C# ]& G' D. v. e' X下午4点左右污水厂化验室做出来雨水管网排放口的COD是44万。在和老板商议后晚上连夜开车于凌晨12点赶回厂里,下车后扑面而来的是一股刺鼻的气味(刺鼻+辣眼睛)……0 {6 s8 K3 D5 A9 w
( T" x" R+ M ?% O3 x6 [6 S+ V4 E1 A& v) u1 [! s
8月2日
: x( o. w+ e" _9 o6 s8 G5 G
* J/ ^9 s, a3 @* L8 _. y6点起床去看了一下现场情况,八点半区环保局、管委会、监测站、污水厂、业主以及临时找的专家在环保局局长的主持下开了一个紧急会议,简短安排后,各领导带队进行现场实地考察,然后再次开会。) x: y, y6 o# \* v0 ^
2 S" u4 b$ u0 L1 T
会议上的结论:3 X, R& E) x$ n" o8 B9 f
4 d4 u, [3 ^4 z' Z6 e①要求污水厂不计任何代价去处理污水;②要求业主全方位配合此次事故处理;③安排了污水厂出水的去向(出水排放至上游废弃河道,不纳入任何水体);④安排河道抽水的细节;⑤领导实地查勘后预估水量为1.5万m³;⑥业主提供的原水中含有:乙二醇、三混甲酚
- c- \; b( k& A& w; F
% N4 J. l" H. M2 l, l监测站数据如下表:$ I: }* [3 l+ b S
5 R: `# h, T! I+ o% U9 l/ l( R
$ l* j) W4 O+ [# T7 |
. v" J) ]3 f$ k0 G9 P& t* H, r% Y+ m7 [6 P O! z8 t
今天订购了几台5.5kw的潜污泵作为备用。为保证西沟进水后能相对正常的出水,订购了950kg微生物菌种(有厌氧菌、好氧菌、硝化菌)。% m& R( ^1 P& Y6 e+ Z
$ v/ v4 i& B( a. e# n# ~ G4 Y) R# @
因污水厂排水还没有落实好,来水全部进如东沟。
( g/ E( k$ z$ \6 ]2 @/ h5 N. c8 ^/ v, q! Q# x7 d
2 o2 p! x4 } M8月3日; J1 h% F! k3 g. D- [) ]3 ]8 ~
* n" o4 H; C4 S1 {, D \今天是打酱油的,安排进水准备工作,东沟水位已达到表曝机的曝气高度,开表曝机,开推流器,利用东沟中原有的污泥进行污染物的吸附及降解。东沟开启后整个系统是那种墨黑色的。
( `7 g6 ~6 k, a% l1 |7 |& R6 A: d9 {' A8 x
/ G% f5 q+ Q; j" r3 Q8月4日, p6 D# z! w- W: O3 D
& m' ^4 ]5 J k) v- b* Z% ~昨晚凌晨开始给西沟进水,第二天一大早上西沟,闻到了淡淡的树脂的味,业主没说实话,不过就算说实话了,我的系统也处理不了这类物质。
+ }! x9 b! i1 f0 C3 p* g1 B
_9 n, Q( f; K$ {% C; \) R6 r早上水解酸化池(其实在这种情况下应该叫厌氧池更为贴切,但是习惯上还是称其为水解酸化池吧)池面上有大量的小气泡(开始产甲烷),这说明我的水解酸化池效果还是挺好的。氧化沟上溶解氧开始降低,随机增开表曝机,将内循环开至最大。到下午的时候表曝机已经全部开启(外沟加装推流器后,原有的表曝机没有拆除)。% ]0 t4 i0 Q( T
3 y+ ~' Q1 x; `( R2 {水解酸化池和氧化沟继续补充微生物(我挺赞成老板的话:死一批我补一批,总有适应后活下来的),水解酸化池补充厌氧微生物,提高其水解酸化和产甲烷能力。
- O/ h1 @% R0 e/ a y f2 [& p; E$ x& j/ ?6 g6 i0 m
# W( F0 o+ Z& J- J
8月5日
2 Q1 x& I" I' q5 M' O+ u: \8 N4 E
昨晚凌晨2点15分停电,员工没有通知我,仅在工作群里说了一下。早上5点多厂长(厂长只要是上班,每天早上都是6点左右到厂里,我特佩服厂长这点的,而且我安排的工作,厂长没有推辞的,在此感谢一下我的厂长)给我打电话说停电了,当时我就清醒了。起来后问员工有没有这样,有没有那样,他直摇头,我知道坏事了。员工没有进行停电后的常规操作,导致东沟的水(COD 2000左右)直接流至深度处理(当时我真想骂人,但还是忍住了)。
1 T; }. p! f4 M4 y# K+ q
+ J$ @/ E+ O/ E随即安排善后工作,紧接着联系老板看是不是没有电费导致停电,老板说不是,我想这坏事了。老板把电管所的给叫过来(6点左右),也是查不出问题,然后电管所的把上级供电系统的人叫过来(7点多点)也查不出问题。在他们最后一次试送电,我发现我们配电室下面的电缆沟中冒烟了,检查结果发现是120平的电缆被击穿。问题找到了,剩下的就是接电缆了,幸好电缆余量比较大,直接拉出来截断对接就成,一下子忙到中午12点才把电缆接好。# h( M% y- [7 E: I4 i
9 a3 w% V5 C6 u# s+ N截电缆的插曲:我要求在电缆击穿点两侧各延伸70公分处截断,但是发现该点的电缆还是粘连在一起,最后总共截了两米长(厂长开玩笑的说:晚上的菜钱有了)。
+ G, z3 F- |: j; q3 d1 g Z2 k! y4 Z% o! T
12点曝气开启后,我在氧化沟上闻到了稀料味(再次确定业主没有说实话)。直到下午六点多才开始进水。今天的出水指标还算正常,但是有上升的趋势。7 p1 I# F( ^- k! c
9 e: t& F- K& I g% G" e% S8 D4 M6 W; y) V. p! o
8月6日
* I4 A/ `) v" }8 D7 \ y7 ~+ J g3 O/ e* M7 Q# S
今天进水COD升高至9000左右(因企业排水对受污染河水的稀释,COD没有上万),东沟的COD才2000-3000,所以安排将东沟的水抽至西酸化池,这样子能降低西沟的负荷。
Q. K" Y; O1 }3 t3 R
1 t9 c( h& y. d, ? `+ }安排买的管道为PVC,没想到买的管子质量太次,一开泵,到处冒水,然后又安排买好一点的PVC管,这项工作做了一天。(建议各位污师,就算临时管道最次的也要用6kgUPVC的,或者用水带,但是水带在遇到需要上下池壁的时候需要注意一下)
+ u0 X6 e* c" ]. H% r0 U% {8 D9 a. R+ O) `
今天氧化沟上变成了酚类的味道。出水水质已快要超标了。继续给氧化沟投加微生物。' V7 I4 l% `" ~* D: r' o( @; r
9 l5 h2 S- ^! ]0 |
连夜联系了一个活性炭厂家,订购了10吨粉末活性炭,活性炭价格2100元/吨。一是给氧化沟投加,使系统改变为PACT运行模式,通过活性炭吸附有机物,然后被微生物降解,达到活性碳的重复利用,二是计划给深度处理投加,再次吸附有机物,通过排泥的方式把污染物排除水体,从而保证出水达标。( J) S# }* n) O8 R1 v8 W
% A# C, H* l9 j( u# L i8 t
/ ]6 p5 ^( p8 t2 k8月7日
2 U. j6 E3 N- M7 G) ]& Q6 ^6 s* r( _- S' a9 r* I
早上打开房门,一股刺鼻的恶臭味经过鼻孔深深的扎入肺泡中。为了分辨是哪种物质,有深深的呼吸了几口,初步断定为硫化氢。直接去水解酸化池寻找臭味来源,果然,臭味确实来自水解酸化池,坐实了是硫化氢。(方圆一公里内都是这种恶臭味)6 n9 l! l' h$ A$ J5 h1 M
4 z* ^7 u/ ~# r- c
因出水已经有些许超标,以及业主没有及时支付承诺的一笔费用,白天暂缓进水。傍晚的时候活性炭到厂开始投加,给氧化沟中初步投加100ppm的活性炭(想看看效果怎样),晚上再次进水。7 l* ?9 W' D4 Q, B
6 t& V" s0 ]$ l9 A( `* G& `- Y+ c; O" o2 R$ D6 F4 t
8月8日
2 i) J8 U# h! }: U* r
$ Y) p$ Y3 ^6 f恶臭味更重了,园区管委会与污水厂就隔了一堵围墙,管委会的一个妇女已经恶心的吐了(这算不算中毒)。老板带了一个硫化氢检测仪,在水解酸化池检测硫化氢最高含量:157ppm,氨气最高含量:248ppm。在晚上八点多的时候园区领导要求明天必须消除气味,然后发动各方关系购买硝酸钠(硝酸钠在一定程度上属于危险品,不好买),晚上11点多硝酸钠到厂,给酸化池投加了20ppm的硝酸钠(往后去硝酸钠变成了水解酸化池的必加药品)。" c- _ G; D& ]' p, j
* c j: v) v& W& q @硝酸钠去硫化氢的原理是:硫酸盐还原菌(SRB)属于严格的厌氧菌,在厌氧环境中以有机物为电子供体,硫酸根为电子受体,将硫酸根还原为硫化氢。硝酸根比硫酸根的夺电子能力更强,也就具有更高的氧化性,一方面提高了废水中的氧化还原电位抑制SRB的活性,另一方面争夺水中的碳源进行反硝化。3 L! Z+ y. e$ H% T
6 } T2 E' e' @
该操作使我的水解酸化池基本丧失了产甲烷的能力,也就是说降低了COD的去除能力。没办法,为了保证一个指标只能牺牲另外一个指标了。其实我是想加氯化亚铁或者三氯化铁,这样子可以沉淀SBR产生的S2-,但是园区领导要求的急只能出此下策了。1 F2 G5 s( _/ o+ {4 g3 X
; X& d1 E' P! A3 h/ H+ O因投加活性炭导致氧化沟出水变成了红色,给活性炭厂家打电话,厂家说是我的水有问题和活性炭反应后变成了红色,当时我有点动摇了,以为确实是水的问题,但是我分别用自来水和纯净水做了一下活性炭吸附实验,发现上清液都是红色的,下来就是我老板和厂家的事了,最终结果是:厂家把剩余的货拉走,并退还全部货款。0 q6 p3 a0 ^ _" {7 Q7 s7 y; T
0 z/ }; S. U$ }9 d/ r- r在此提醒各位污师,便宜没好货,好货不便宜。
3 D2 N8 d! T4 K' F6 H. j7 w' ]9 G! N2 @2 b; r1 V
" \2 X3 l3 X: a; A* ^- i' B0 m8月9日) [. K+ C {! J( W5 y
( ^1 M" c+ t. h7 j我在睡梦中被老板(老板这段时间也常驻厂里)一个电话叫醒,一看手机还不到5点,起床后老板说你去闻一下臭味有没有减轻(被老板的敬业精神所打动,看来我一天工作十六七个小时还是不够呀)。陪老板转了一圈恶臭确实少了许多,但是还有一些,不过已经覆盖不了那么大的范围了。然后安排员工再次投加硝酸钠。
# a( |: s! @; n2 M: i( e2 h, q) D c8 N8 e
今天出水已经超标,经商议后超标出水依然排放至上游废弃河道,待这波冲击过去后再次回抽污水厂处理至达标排放。往后去的日子再也不担心出水超标的问题了,只要能保住系统不崩困就行。5 s$ f. G; `8 J, h
1 K9 a% L* S8 h
今天氧化沟污泥颜色开始发灰,溶解氧明显不够,但是我已经把曝气开到最大,无法额外增加供氧量,只能降低进水水量。那么问题来了,园区管网的水早已经超过警戒水位,如果管网长期处于这种状态的话,部分过河管网将存在憋漏的风险,我是该进水保管网呢还是该停水保系统。作者:曹佩, ^* p4 {0 ^. r1 ?
5 O7 Q/ k5 ?. b; P) p& {2 G. ~
?& J6 U5 x! P$ ~. C. m9 z& h" g8月10日& f' ]6 O2 Y: z. [) \
5 E1 [% `0 ?% @8 g: y; t& O连续两天投加硝酸钠使水解酸化池的SBR抑制的差不多了,硫化氢的味只能在水解酸化池上闻到,别的地方已经没了。
4 p0 v, ^2 r& W7 ~3 T! f2 K$ ^* _# B3 P, g6 ?3 S# R
投加硝酸钠对水解酸化池的影响除了抑制SRB,其他的没法估计,因为进水波动太大,所以酸化池出水水质也有很大波动,无法从水质上进行分析硝酸钠对水解酸化池的其他影响(比如:产酸、产甲烷)。就这样弄吧,只要能将就运行就成。回想起群里某位污师说他们系统进水TN(主要是硝氮)冲击导致水解酸化池污泥上浮,但是我这的第一个酸化池是完全混合式的,不会发生污泥上浮的现象,即便会上浮,但是在上浮过程中水力流动会将污泥与气泡分开。+ t/ w$ A. t* v6 e7 O( d% b- U; q2 z
! Y8 ~- a. o x w
硫化氢的气味解决后原水中的气味显露出来了(什么酚类、挥发性有机溶剂等等),园区领导又让我们解决这类气味。(用当下里流行的话:我太难了,吐槽一下,从2号开始,我身上的衣服都没有干过,甚至包括内裤)' E/ J6 L* Z3 K5 X8 M) L& p0 A$ W
! x+ z2 S( K, W& g. V% q$ Y, ^1 p
今天在保管网和保系统的二选一中选择了保系统。减少进水量,保证系统相对正常的运行。/ T/ _, u2 ^4 }8 Q O
$ {9 y2 \0 v6 A
下午联系了一个朋友,因为那晚他报价3600元/吨,就没有订他们的货,下午这朋友送了两袋活性炭到厂里,做了一下小试,小试结果挺好的,当晚就订货了。在此感谢一下这位雪中送炭的朋友。
( ~+ y& u/ `) d, }* v" v; P
# B3 i1 ~3 e" X$ b. a& g2 r+ d
8月11日
. a4 Y( l0 O) G
$ H! X5 E8 f4 A. H, a8 s订购的三项五线制185平电缆今天回来了,安排人员进行放线。电缆放好后接头压上通鼻后断总电,因变压器下口的接线位置太小,地线和零线的颜色没有分清,想着在总电柜上用万用表测一下通断,来确定接地线和零线,结果任意两根线都是通路。厂长有过电工证,日常的接电没有问题,我除了日常接电还能组装电柜,我俩商量了许久也没找到问题所在。然后就是场外求助(找电管所的老哥),老哥让我们不要动,等会他过来,但是厂长不死心,拿着手机在那狭小的空间拍了一下线的颜色,我们就按线序把电缆给接上了。
5 x' @" U2 r7 D$ Y; c+ c: p9 m
: `" }% h g2 ~- U送电前电业局的老哥还没有来,我问厂长送不送,厂长回我:你说送就送,我说:送吧。所有准备工作做好后打算送电,送电前一个段子:厂长点了一支烟,说压压惊,当时在场的人都笑了,然后就送电,结果一切正常。- H& W& r) C8 A6 J* H; y ^
" \4 q5 S( M% j8 A2 U
电管所的老哥过来后看了一下我们接的电缆,说:两根不同型号的电缆不能并联给同一组设备机组供电,因为电“喜欢”走短路,容易出问题(我一直想不明白,但是我还是把那根120平的电缆给断开了)。
' N0 C5 f& F, o2 }3 T2 F. G6 g, N( F; z) U2 k6 p$ O
另外一个问题:为什么在量通断的时候,任意的两根线都是联通的。因为有几台临时设备都是通过空开连接的,设备的线圈是通的。另外还有设备的线圈、控制线路也存在一定的通量,所以就会出现任意两根线是通路。
6 V! ?% {9 T9 r- @" }) M( ?' i9 _# K; Z0 c% F3 a5 N
这段时间忙下来,手上莫名其妙的出现好多伤痕,好几处都是流血的那种,各位污师,在工作过程中,能带手套就带手套吧,注意保护好自己。* Y( T3 G$ z( [5 m
C' J3 {: b' k! r由于进水负荷过高,以及曝气量跟不上,这两天氧化沟污泥基本是灰色的,为了降低氧化沟的COD量,我开始给氧化沟投加硝酸钠。. }- D9 s5 w" w0 Q( Z! u
# X/ D; M+ F% l投加硝酸钠的原理:氧化沟虽然处于全功率曝气,但是溶解氧低的可怜(这期间碰巧便携式溶氧仪坏了,没法准确测量),通过投加硝酸钠进行反硝化反应以此来去除水中的COD(这也是没有办法的办法),降低充氧的负担。6 z/ t( n( o* Y H1 d
( }1 f5 a8 _# N8 m
对于投加硝酸钠反硝化去除COD这点,各位污师在应急的情况下可以考虑使用,成本也不算很高,一吨的硝酸钠3000元左右,大致算了一下去除的COD成本与纯曝气能耗比为9:1。
% ]& `, o; S& Y0 r( Y
; Q- ?; c- K x( @$ {1 ]$ W下午活性炭到厂了,给氧化沟投加了150ppm的活性炭,因为氧化沟中的COD太高,这个时候活性炭的效果已经不明显了。
; w3 x: ~* ]' a8 ?8 W* W
& o* x: z4 e0 C3 A5 W因为氧化沟上有酚以及有机溶剂的气味,园区领导一直催着把气味解决了,领导就采购了一批专门去除酚类及芳香族化合物的微生物,下午给投加到氧化沟中。! `& O6 v& {1 @& T% w) S k. q
2 G) u$ o" I: \ p+ j% i+ s3 k0 `
+ `0 `0 h2 n& x* n, }( H
8月12日
$ L! X( C: o+ L
! b# k$ ]. W) T1 y% |今天氧化沟上的气味确实少了一些,不知道是昨天投加的微生物起作用了还是其他原因。: u/ Q m% w. U6 s ~
! g2 j; ~9 [9 q) x8 ^0 m早上氧化沟的水红的特别厉害,用次氯酸钠做了一下小试,效果挺好的,随即安排购买次氯酸钠,为了降低成本,采购的是固体含氯消毒剂(以下就认为它是次氯酸钠吧),目前市售的固体含氯消毒药剂主要有两种,一种是2g/片的,一种是不规则颗粒的。
) H" ~- {6 Q) j1 |( N6 N+ _& d/ x5 ?
刚开始将次氯酸钠设计在混凝反应池的进水口,因为这个地方有搅拌,可以充分反应,但是效果不明显,随即将投加点改为混凝沉淀池出水口,经过沉淀后的清水投加次氯酸钠脱色效果很好,但是没有搅拌,药剂投加量大。
; r. c1 g2 L" }
% i. ] M( ?+ J' e看来以后在设计中,生化及混凝沉淀脱不了的色度,可以最后端增设化学脱色池。: w. f1 n4 S0 z) q; _ |2 e
) g6 W- K3 z- ~8 P3 i今天进水的时候闻到了不一样的气味,大爷的,根据气味可以确定某某厂趁机偷排了,不知道这次有多少厂都趁机偷排,上游的厂偷排的不只是高浓度水,还有大量的污泥。
6 n! B: p6 W7 k
: V# C3 z- p, x今天的主题还是加:菌种、硝酸钠、活性炭。! w7 `2 C' R6 f7 i5 Q# j
4 K, `: f& q0 S3 q1 ^8 D, J* N
7 O6 f& f/ Y, L7 b* m
8月13日
/ Y3 c; c2 F8 A, S. b5 S( ^1 x, |# F$ ?- D- F
今天是不平凡的一天。
# {: p9 o2 T- H2 [2 @8 k4 ?7 J$ k" |; \& H, M) N; T" \- \
环保局、管委会、污水厂、业主四方经过一上午的协商,最终确定保管网,因为有个地段的污水管道已经破了,河道的水也已经抽完了,领导们说:冲击也就冲击这一次了(当时我信了)。+ f5 p7 e7 t4 ]- k) P9 Q
8 R. E; t; I3 y) A4 t3 U. `
中午十二点开始大量进水,最终在晚上十二点左右把管网的水全部抽完,今天总进水量约为4000m³,平均进水COD在6000mg/L左右,结果是氧化沟黑透了。
" w4 R B" ^4 f! [' i$ h5 _5 _" z1 Z2 q, |
水解酸化今天开始跑泥了,墨黑色的厌氧泥大把大把的往氧化沟流。发现酸化池跑泥后。
6 P1 Y6 Q$ {9 z# H1 x# l t/ W+ b/ n* p4 h7 b
做了以下安排:①停水,停酸化池回流;②给酸化1加PAC;③排酸化2污泥;
. G- ]) Q" } Z S- X; R- I; j
; H8 v6 Y" ]: e目的:①停水,不让厌氧泥进氧化沟,增加氧化沟的负荷,1g的厌氧污泥相当于1.42g的COD。停回流是为了让污泥沉淀;②加PAC为了提高污泥沉降性能,减少跑泥量;③排泥是最解决跑泥问题的。
0 r" G6 l& ~+ _: N/ [
+ @% i6 {2 o8 N1 w1 Q8 |: X* `在经过一个多小时的操作后,重新开始进水。在进水的过程中,氧化沟火力全开,尽量的保证污泥不那么受症。进水结束后安排员工给氧化沟大量投加硝酸钠,尽量多的提供一些“氧”。
9 {5 O6 f/ G6 d# Z$ o) g; }8 G% B1 i2 u% @
今天有点可惜我昨天加进去的微生物,700大洋一公斤呀,一次性加了100公斤,7万大洋就这样子打水漂了。可惜呀!!!" B& ]" N0 N1 A5 u- q; a& s
: \; w8 V% S T _9 G( K. u+ V& t
2 @& ^0 s$ v) A& v" b8月14日
0 I* T/ [' o* m& L' W8 [# P8 B$ L3 V9 w' ^0 Y+ y
一大早爬起来就上池子了,看着那黑乎乎的氧化沟,心中飘过无数只羊驼,辛辛苦苦维持了仅半个月的系统就这样黑了。又一想,反正这样了,努力恢复吧。8 j# ^3 m- w, `) E0 o
# @6 P- \# u, m7 K/ w- R# a e
今天的硝酸钠就像不要钱一般的给氧化沟中投加,看着那白花花的硝酸钠就像白花花的银子一般往氧化沟中扔,不过为了祖国的大好河山扔就扔吧(扯的厉害了,一切为了系统恢复、一切为了降低出水污染物浓度)。$ M9 [) R' k m
0 C1 l- \" E: k
今天没有进水,中午的时候污泥微微发灰,到下午六点左右,内沟的污泥已经发黄,中沟和外沟都是发灰的。
6 _4 M% }! Z' ?3 A3 ]9 Y4 w
8 Z" G- w- R6 U; f% u下午6点多,区环保局局长过来了,看了一下河道,说河道中的水还没有抽完且河道中的数据还是很高,必须要再次抽到污水管网中(这以是第三次抽空河道了)。我见到局长后就开始装可怜,比如:污水厂现在很难,现在氧化沟还是黑的,处理不了这么多水,让我们稍微缓一下等等,局长没有回话,其他的人接话说:不用一见面就说你们的困难,我们也知道你们很难,但是你要从大局意识出发……。和那人打了一会口水战后,局长说:明天这个水必须要抽回去,而且必须得保证管网不能再憋烂(上次烂的地方大致修了一下)。我只能很不情愿的答应了。
, n& `2 v8 g/ S8 U, @; ~; ~% k3 ~; k/ X- u, q
8月15日
9 m! R% i }- `
; Y4 u( |% J9 _3 V$ O( x心心念念的氧化沟终于缓过来了,虽然COD和前几天比没有多大的变化,但是污泥已经全部变黄,算是坏事中的好事吧(心中窃喜)。但是看到那满满一管网的水,心中的喜悦立马消散,又是难熬的一天。; _' n* e& W4 C! ^, i# e; E4 y
1 Q& B4 b6 W% d4 R/ O
为了配合河道抽水,想着这应该是最后一次了,心一横,去他大爷的,死猪不怕开水烫,反正冲击了一次很快就恢复过来了,再冲击一次又何方。进,随便进,来多少水进多少水,刚恢复的系统又面临一次剧烈的冲击,这次的冲击比上次造成的结果更为严重,毕竟活性污泥吸附基本达到极限,高浓度的COD都集中在水解酸化池。
2 ?. [7 m8 a* t0 e Y5 ?. h/ g* W
! {) t6 b! d3 K: Y; W* S在大量进水1一个小时后,外沟开始发灰,3个小时后外沟黑了,中沟开始发灰,5个小时后内沟也灰了,7个小时后整个氧化沟全部变黑。这波冲击的厉害,刚缓过劲的污泥再次进入发黑模式。7 M6 E4 h& c6 e2 B
" E9 _, W6 X' K: V$ c( {+ M
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|