采用固定式生物膜活性污泥(IFAS)反应器启动短程硝化–厌氧氨氧化(partial nitritation and anammox, PN/A)工艺。IFAS反应器总容积15000 m3,由混合相、缺氧相、好氧相组成(图1),污泥消化液处理量共计2500m3/d,分三次建设运行。; `0 x6 c: Q3 H/ q( z* i3 c6 I
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图1 工艺流程图# ]- z7 \% ]: m, q
0 O* o7 i9 O! x3 G+ t& r一期:工作体积4300 m3,处理量800m3/d;& y3 K Z8 ]. `, v) |: Y: n
8 }: K) \1 Q, [二期:工作容积增加到7500 m3,处理量1850m3/d;
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8 Y+ E9 ~8 s- c$ o2 g! X1 {# @三期:反应器容积增至15000 m3,共计2500m3/d。% s1 g" `1 ?1 ^! n) q9 n: G. o1 ]
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一期反应器运行与实验结果. @+ I; b z( l& g1 l7 v
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第一阶段为100 d的启动期,最初活性污泥接种2700 m3 (8000 mg/L),平均进水流量保持不变800 m3/d启动部分硝化(1-12天)。在第13天接种anammox生物载体(52 m3),流量设定为230 m3/d,在接下来的13-100 d逐渐增加到850 m3/d。(参考北排2013年的红菌技术相关汇报资料)。' c% q" `4 u# L# L1 ?
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图2 工程进程, U! U# e: h9 U8 e- P! F
- ]; ]7 K2 H& h6 P2 [" N在1~12 d的操作期内,NOB的丰度下降了80%,从1.01×10^9下降到1.44×10^8个拷贝基因/g SS;而AOB的丰度增加了350倍,从1.23×10^8增加到4.54×10^10个拷贝基因/g SS;出水硝酸盐浓度由390降至9.2 mg/L。出水亚硝酸盐浓度由17.7 mg/L增加到348 mg/L,累计率达97%以上。
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$ S( q' Y" n6 h! a( h1 y' ?, w表1 进出水水质指标3 u5 \8 k4 N7 L: ?! ^
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设计指标 | SCOD (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 进水 | 450 | 550 | 600 | 10 | 5000 | 出水 | 300 | 40 | 100 | 2 | 30 | 去除率(%) | 33.3 | 92.7 | 83.3 | 80 | 97 | ( e( B6 }/ f/ o5 r8 X
第13天接种anammox生物载体(52 m3),加入普通聚丙烯载体(338 m3),填充比为9%;
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( j7 n- E& O3 _ R2 |/ u F. j脱氮率随流量增加而逐渐提高。总无机氮去除率(NRR)在第60天增加到0.1 kg N/(m3·d),在第90天进一步达到0.27 kg N/(m3·d)
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) j' R6 L. }2 m/ [0 h: |" N第一阶段稳定期后,生物膜生物量增加到21.5±0.43 mg/cm2,而anammox细菌的数量达到了(2.22±0.42)×1010个拷贝基因/g SS,根据COD和氮的变化,anammox对IFAS反应器脱氮量的贡献为53 - 80%2 G6 C3 n z8 x2 O' [
, ~! d; o; T/ |第二阶段运行与实验结果6 E" m, @7 \4 j( S5 c
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第二阶段,反应器的工作容积增加到7500 m3,进水流量从850 m3/d逐渐增加到1850 m3/d (75 d)。7 A4 D. X4 O9 ^6 W
0 {! @( t6 c I1 Y, o( g! j二期运行时,反应器的工作容积增加到7500 m3,以提高处理能力。根据进水流量调整曝气速率,使DO浓度保持在0.1~0.3 mg/L 。在稳定期,进水氨浓度为1630 mg/L时,NRR为0.28 kg N/(m3·d)
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X' D+ p* A. P" z/ z9 e! Y第三阶段实验与运行结果5 {5 D6 F3 K: b# {6 c8 h
" A, A; J; Q, V+ f% x第三阶段(74 d),反应器的工作容积增加到15000 m3/d。同时在反应器中加入外部聚丙烯载体(1110 m3),最终进水流量达到2500 m3/d。" B. A U( V! g9 t6 g1 a
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反应器容积增至15000 m3。运行74天,平均氨氮浓度为1890 mg/L,进水流量逐渐增大至2500 m3/d。在稳定运行期间,污水处理滤液全部在IFAS反应器中处理,脱氮效率为85%, NRR为0.21 kg N/(m3·d)/ q# g4 U; _) q
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建立了15000 m3侧流式污泥滤液处理工程。采用过量污泥和有限anammox生物载体(52 m3,填充率1.2%)接种成功启动了PN/A 。作业能力最终达到2500 m3/d,平均NRR约为0.21 kg N/(m3·d), COD去除率为60%。
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8 r8 B. ~/ |3 t2 u图3 现场图$ I8 [4 C% B% k3 l2 F. v
( K! |& G; C% C! o( T( u0 F结论
/ I, f: X% ]1 Y" x+ J, k# I9 ^; N; e5 {- y7 L
进水氨和溶解氧浓度分别为830~1437 mg/L和0.1~0.3 mg/L,FA浓度为7.5-10mg NH3/L,可有效抑制其生长NOB而不是AOB;
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Nitrosomonas隶属于AOB的硝化单胞菌在絮凝污泥中的丰度(1.2%)高于生物膜中的丰度(0.2%)。而厌氧氨氧化菌在生物膜中的丰度(17.9%)明显高于在絮凝体中的丰度(0.02%)。因此在泥膜反应器中好氧AOB更容易在活性污泥中,厌氧AOB更容易在填料表面累积;3 j/ |8 [) I! W
& c5 P- M! D5 ]& r8 a" D* K5 i6 Yanammox细菌主要是Candidatus Kuenenia。然而,以往的研究报道,Candidatus Brocadia是处理污泥脱水液的PN/A系统中anammox菌的主要属。" A6 ~* d4 G& C6 b
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实
. Q' w" y/ \3 Y4 ?7 G图4 芮诺卡反应器前后对比照
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5 ]6 Z# F) M, F经济分析:1 U% t; w7 Z: f# K9 a$ ^
, f, w- l6 `& W甲醇零投加,节省17.6 mg/L甲醇;
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$ w5 A, N- k& g1 Q$ Q减少污泥排放:4.3×104 kg/d;. {, y! ?% ^: D& q" b
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甲醇和剩余污泥的处理费用每天减少约10 600美元;
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3 I0 k$ K1 A q5 c. b电费:PN/A工艺需要3.0 kWh/m3,降低电费1.7kwh/m3;- g/ ^' S$ J$ t) X2 ]1 S
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药剂:23.7 mg/L的聚氯化铝,6.4 mg/L的聚丙烯酰胺,每天花费988美元,折合吨水运行费用为0.392美元/t/d;
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1 @$ P* v6 C) W0 n0 T( r: t3 z2500 m3/d侧流PN/A工艺与主流工艺结合每年可节省350万美元。
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* m q9 `7 ?" i- Q/ p; n图5 填料的前后对比# S- I }6 G; W7 j
作者:彭永臻教授,张树军- M4 l- x$ g3 @- T. Q
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