调试运管 搞事:碳源充足,反硝化效果差?!原因分析 [复制链接]

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京东
其实在反硝化脱氮中,内回流与碳源都是站C位的!" n( q2 m# |) q' e  u' z+ t7 E$ f
7 @  E# k) D+ Y& x7 x+ [4 r
反硝化效率的公式η=(r+R)/(1+ r+R),其中R是外回流比,r是内回流比,因为外回流比控制的比较小(30-50%),所以我们一般会省略为η=r/(1+ r)!
9 Z/ b, \+ r! R7 L
: G9 P4 _4 v# L5 i. H% o/ J8 d3 a- a根据公式来看,在碳源充足的情况下,反硝化的脱氮效率只和内回流有关系!内回流的大小决定了脱氮效率。所以,案例中这个问题的原因就是内回流过小导致的!  _! p; e6 L/ `* c$ M& w
: f9 A2 G9 V) P1 `& l( p% D
内回流控制范围) Y5 h, l' z% B' N

# A- Q/ f7 E' r; H" ~7 U1 m目前的脱氮工艺,我们应用的都是前置反硝化及变种,但是内回流再大,都会有部分硝态氮随着水流走的,并不能达到100%的硝化液回流!所以我们会将其控制在一个合适的范围!
: c  @+ I; x# |
2 [8 c1 N* y0 r' R: s$ E过低的内回流比会导致脱氮效率下降,出水TN超标,但是过高的内回流,一方面会携带更多的DO,消耗碳源和破坏缺氧环境,并且导致电费增长,在内回流比大于600%时,内回流的提高,脱氮效率并不会提高很多,导致性价比比较差!
2 G9 \0 ~: i% Z5 y0 W+ a% Q5 _
% C7 y. u* ^9 G# N2 {" a所以,在保证脱氮效率的情况下结合DO影响及性价比的关系,一般控制在200~400%!" k" x5 z+ y4 A7 `3 U5 h
3 u% t! n% I8 s$ j1 s$ B  g
内回流操作注意事项
4 h8 x: x  V  |7 {: x
) z, q) k6 c9 M. ^+ C+ [1、防止携带过多的DO, q# R" Y& Z: V+ n/ \$ x( `
/ N: U. s6 {$ r  O; d; u
笔者曾遇到过内回流携带DO导致脱氮系统崩溃的情况,对于内回流来说,其携带的DO越多,对反硝化的影响越大,一般反硝化池ORP控制在-100~-150mv,过多的DO直接破坏了反硝化的环境,使异养菌处于优势状态,最终会导致硝化崩溃!+ J6 B0 }  b  ]4 ~9 l8 n

& \- I% p/ r: x$ w# o5 K减少携带DO的措施,根据应用经验可以关小内回流处曝气,或者内回流处不要曝气,加一个搅拌机来保证混合液的搅动;还有就是曝气池后增加脱气池,通过脱气池来回流到反硝化池!
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' X" v2 v% H' {; t) v: U2、防止内回流泵的状态失控
  Y2 i. q; q" I) ]
3 E$ g, P7 m+ m" {- _1. 内回流泵的选型一定要以设计量来选型,大一点没问题,小了问题就多了,在污托邦社区就有小伙伴求助脱氮太差的问题,发现他的内回流泵的额度流量比只有100%!
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7 X) O% M; }( t* e2. 内回流泵一定要设有备用泵,之前就遇到过这种坑,每个系列只有一台内回流泵,通过变频器来调节回流量,但是,任何设备都存在坏的可能,后来的某个夜晚,内回流泵坏了,但是没有备用泵来用,最后导致硝化崩溃!/ a1 [6 ?1 u( @% m" r
  h; z) c8 ]% A( @
3.这两个坑小伙伴们一定要注意,但是问题都会有解决办法,如果出现这种情况,可以用潜水泵临时替代内回流泵!
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0 D0 X' @9 f0 y# `, r) H. X. J- o& h内回流比公式推导2 n6 N$ D& h5 d! n0 F

5 v) U# X3 c7 @& x0 V4 |内回流比的公式推导需要用到反硝化脱氮效率公式:. I, Y4 F6 w. s( L- e

6 N! H$ P' r. v# Q' ~6 A4 Yη=(r+R)/(1+ r+R)——式1
  B4 z* k$ D1 d( C, z+ g$ h. ^0 z' o; H- h9 ]$ Q( _
其中3 f0 l7 ~. `2 n% E/ X' s
η—反硝化效率;' s" ~3 t. |8 t, M$ E
R—外回流比,外回流比一般控制在(30-50%,2021年版的室外给排水规范给的是50%-100%,个人感觉太高了,回流量越大,回流污泥浓度RSSS越低,而且会缩短生化池内的水力停留时间),为了公式推广简单便于理解,我们将其忽略不计;& J4 p  g5 J* v9 Q, r: `+ S
r—内回流比。
- G: o& p( p6 S% K. ~9 ?' \  b/ k+ x- s  c! W0 W
所以我们的公式1可以简化为:
! g6 @0 X/ o5 m+ W- h  |3 A  B/ W
η=r/(1+ r)——式21 r. z, P! N) F' W8 @4 O5 H
) {* T/ m" q1 h' {* ~
根据公式2的变换,我们推导一下内回流比r的计算公式:
0 ~( p+ x) X; r  x" f. T8 O5 L, C6 s- ^; Y' J+ F
η=r/(1+ r)/ X* s! h- _* v1 }$ \
1 P. W3 \5 k; ~) N+ I
η+rη=r/ o: `* X  ^+ n# ~
1 O/ Y/ x: H9 h; U$ s
η=r-rη
, D  x' O5 @1 {/ P
0 g+ \+ `9 ^: T$ Dη=(1-η)r
3 D: _0 B* V/ z/ ~7 o! g6 u  G( v. l
η/(1-η)=r
9 f) E- B0 F; G; M' E; C: b6 X- [4 S  y" P1 U
r=η/(1-η)——式3
( C, J6 R. A+ r9 T: c! A
$ ]* R- K3 `3 `  K. Z所以,从公式3来看内回流比计算只与脱氮效率有关,脱氮效率可以根据进出水TN计算出来,公式为:% J5 [  t" U# }2 H- \4 w, e

; Y& a8 L, q+ R, wη=(TN进-TN出)/TN进——式47 g7 i4 d+ S' p$ k, l  J

+ z1 T- B# a% ?' o将公式4带入公式3内回流比最终的计算公式推导为( k  i. k+ M/ f4 v! @2 n
- T0 Z9 N2 z$ O
r=[(TN进-TN出)/TN进]/[1-(TN进-TN出)/TN进]8 l5 S) }6 Y& r" e' p4 B! \

+ w+ L) R. _& gr=[(TN进-TN出)/TN进]/[(TN进-TN进+TN出)/TN进]
2 F: _  s5 `9 {" e/ p% O, j  q0 k# b: s" V
r=[(TN进-TN出)/TN进]/(TN出/TN进)
. V! F, z" Q& b& S! L
5 M* ]) d+ H: G% n% Ir=(TN进-TN出)/TN出——式5
* Y8 L4 i+ A" T" A: k! q, c5 q0 e0 M! t8 h
根据最终推导公式是不是很简单?只要知道TN进出水指标就可以计算出内回流的最低值!注意,计算的内回流比是最低的控制值!一般控制在其2倍以内就可以了!2 C: F, i$ u9 x6 k3 g$ a+ M

2 b* t8 c  ^2 g' z, \" C实例计算
( S7 \1 ]/ i- E, l5 X7 F# g
# P8 _7 w: L! ^案例:A²O工艺,生活污水进水总氮20-30左右,出水要求总氮<10,内回流比控制在多少比较合适呢?9 {4 C, w. w% w' ?! F- g

7 U0 P2 n+ g* ?% L1 `1 m计算:根据要求我们选取最大的脱氮比例,TN进30mg/L,TN出10mg/L,带入公式5:
5 ]: |4 H6 d0 J2 d9 w# ~: M0 E0 R0 [, R" S3 _
r=(30-10)/108 n: N9 w0 K' E/ M, N; X

" J  ?6 y- b& |r=2=200%
4 K/ W& s( G7 P$ T  b; n/ ]; N, h) Y; E3 W: h( U
所以,内回流比最低值为200%,控制范围在2倍以内,最终内回流比的控制范围为200%—400%!' I& j2 W+ Y5 O/ ^: ?/ b8 S4 B( {

0 O2 n( l+ v) c! p3 ^) u) v

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