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污泥热水解消化工艺的性能与成本解析

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发布时间: 2021-3-30 20:29

正文摘要:

国际某知名品牌的热水解+消化工艺在欧洲已有大量成功的应用。这种技术早已为国内业界所了解,一些国际公司作为赞助商做了这种技术在国内的首波推介。这些介绍一般还都停留在商业层面上,对其具体的工艺过程、参数特 ...

垃圾焚烧 发表于 2021-3-30 20:33:58
六、讨论+ X! j8 w  ^" K3 D' i
3 h+ l: a# J& d+ p' K4 S
笔者采用不同经济参数进行了一系列试算,现对热水解+消化的技术和经济成本方面的一些问题提出讨论:
0 J2 k5 ]5 f3 Z$ k$ U8 o2 [, P; L) D/ P* _' q( s
1、技术方面: m; `( s! L2 \: \- m3 K
" S% X. J! S( A& _* y& n6 V/ u( x

, f/ A2 F% N' V' h8 n与传统消化相比,热水解+消化工艺在一定程度上可改进传统消化的效果,几个商业上的说法基本可以得到证实:0 U5 }0 T1 t6 g: S
+ [7 g& J9 y( V( y* Y1 ?
1) 大规模减少消化池容,可缩减为约为原池容的2/3到1/2;) G6 P$ L8 \2 W

5 j$ i# Y* G; g8 M2) 有机质降解率可以大幅度提高,从原来的30%+提高到60%;7 m7 i, `5 x" ?2 B4 A) ]+ u

% m6 v$ p5 [4 K: g3 @0 g! ]3) 脱水性质得到改善,脱水污泥产量大幅度减少;
$ \  ?, f6 C4 J, ~3 G; V
; \+ z$ @" j# H2 c8 a但有些说法④值得商榷:  ~; I; F  W+ M( j$ n; r; X9 ?
0 c% T- T2 @" c& f
1)“由于系统的能效高,产生的能量(以沼气的形式)比工艺系统消耗的能量多很多(系统有余能出售)。发电机的余热能够产生大部分的THP工艺需要的蒸汽的热量”。! u3 i& k; Q. g6 q5 t

% [; e& c) z  V- ]2 j从沼气发电自用电量看,设计条件下(挥发性有机质75%),高浓度传统消化可达到自用电率15%以下,而热水解+消化工艺在25%以上。
: e* }" R( [( N) w. y) L
. d. b" P+ M. T: H" O, ~. h9 O热量方面,如果说发电机余热能满足CHP热量的大部分,就是说应该超过50%,这一点前面已经讨论过,40%来自发电机余热的说法实现起来恐怕都是有困难的。
9 t& I6 @9 x, ^# _
2 n  J) _- |3 f; Z0 u( ^2 n9 T) r$ Y2)“电能的需求很少,只是用于各类泵的运行。采用THP预处理大幅度减少了消化池容,从而降低了消化池的混合搅拌的水泵的电耗。节约的电耗超过THP预处理所需的电耗”。
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. f* F! X0 T( i. p1 l9 Q7 _2 j% V" \从消化池的搅拌电耗看,节约了消化池容积,是有节电效能,但是CHP是在高压下运行的,各类用于物料搬运、控制、热源和冷源的泵送的电耗,相比于传统消化会有很大增加,从Bran Sands实例看,吨处理量的电耗高达85.6 kW(1.96 MW*24*1000/548 t/d),而传统消化在20 kW以下,所谓电耗节约的说法亟需证实。; C* C. ?$ |' _! ]# e
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3) “厌氧消化池的有机负荷和水力负荷高得多,消化工艺很稳定。THP工艺使污泥的粘稠度降低,消化池的固体投配含固率高达8-12% , 是传统消化工艺的两倍。消化速率也大为提高,水力停留时间缩短到12-15天。所以,消化池的消化能力提高2-3倍。通常增加的THP工艺部分的投资与节约的消化池容的投资相当,并且还可以减少占地和提高消化性能。”。
7 f9 X% q- w% i2 k' u9 i5 K* q
# C, a% l/ `/ f3 D从实例看,固体投配量低于这里所说的8-12%,传统消化也并非一定低于4-5%,这是一个比较对象的选择问题。消化速率以18天来设计,对比传统消化工艺的时间按28天考虑,在投资方面相反是传统消化占尽优势(基于笔者假设的热水解-消化项目完整投资50万元/吨日)。在设计条件下,热水解-消化工艺的投资必须降低到35万元以下,方能与传统消化的成本持平。$ _. r" B/ d5 q, ?4 o" R) Y
% u: F8 g! B% m; c
4)“传统消化的丝状菌产生的泡沫问题不复存在”。
  Q% ~/ Q3 G7 g  v3 H. j; i$ A/ [1 {" P: q, F/ @9 N! k6 s) A& ^2 _
泡沫问题不但仍然存在,而且还很严重,恰恰是Bran Sands厂未能解决的问题之一③。是否通过热水解杀灭丝状菌就可彻底避免泡沫,这一说法值得怀疑。' }4 t! F& u2 \0 S( @+ k+ E
" x& f  b* V% y9 i# L& t
5)“采用THP 后的消化稳定的产物(消化剩余污泥)是无菌的固体, 因为污泥在155-165摄氏度下处理了30分钟, 所有的病原菌都被杀灭。无需进一步的干化来杀灭病原菌。 最终产品无臭无味,和土相似,满足巴氏消毒的A级产品要求。可以用作肥料和土壤改良”。+ s5 o8 w* d, p/ r( l
( E- e8 E+ e& V) Y" q# C: K
采用55度高温消化,同样可实现灭菌。这一点两者区别其实不大。
. [% n$ j0 N, s+ w- n1 p( q. I. I' W( J* S. b# @" {. _
6)“沼气中硫化氢含量低,不需要脱硫就可以进入后续的热电联产设备”。
$ R9 _" ?! F' o2 W) e; w, `
: b2 X/ ^& I) {, C- V% b" d3 X这一点有待证实。青岛麦岛项目通过投加三氯化铁,也同样做到这一点。
1 y0 D- r! w4 `
+ l; {3 ]3 |3 Z7 J3 G& P4 T1 V9 S2、关于经济性
2 Q0 T% w2 w: z% C0 S3 N% b5 S; R0 Q* {6 Q' H
从试算的结果看,笔者以为,要成功应用热水解消化技术,应该有几个前提:
9 x# u7 j- R- L7 o0 s# {: r  o
; n- J% b0 X6 R0 {. G1)消化后污泥的处置费高( B9 ?8 s6 w, h6 ]) L
. y4 g: |$ }6 C
只有这样,才能凸显热水解+消化改善脱水性质、降低最终处置量的优势,也因此才能获得相比于传统消化的经济性;, s/ w+ D6 e0 y) }1 ?5 p  c

3 x1 Q; A% s3 B/ I: R5 d这一点非常重要,因为从直接运行费看,能够改变热水解与传统消化成本关系的,除了热水解的投资必须大幅降低外,只有最终处置费。
& l7 d3 p' |$ h* d: z! ]! o5 w: \% ]
' @1 ]1 R6 g( g+ e* Z) s2)发电补贴价格非常高
3 }% z4 O1 D3 ~7 Z5 k( h
" c+ ~- j; ]( [, E- p惟其如此,才能凸显多产沼气、多发电的优势;设计条件下,如果电费提高为2.1元/度,热水解+消化的经营成本就会为正数。
2 e( L" F( A9 A( ~# t" ?3 a$ X4 d* g# }6 H7 x
这一点对于理解英国业主的选择很关键,要知道欧盟的厌氧发电电费补贴+上网电价可是国内的数倍!
: b0 \& B4 q! N( T% a. ]
6 v9 u! W6 o) S' E1 g, h% b1 O3)污泥的挥发性有机质含量高5 \# g3 B+ c! N9 T0 X9 b( I6 P
  q: N/ E* w0 Z0 q$ [  S  ^0 k& H: T
有机质低,整体热水解+消化工艺的效能提升就有限,与其它工艺比,优势将不明显。如果投资仅为一半(甚至更低)的热干化与工艺如此复杂的热水解+消化具有同样的经营成本的话,客户显然不会投资后者。
1 r0 x& i/ j4 o0 @1 {7 `1 u$ g
! I) x2 f! J7 u7 C5 ?4 Z7 r在英国Bran Sands项目上,采用的是天然气,且干化成本被严重高估,因此没有发电产出的原热干化项目就显得十分昂贵。在国内,热能价格水平一般是以燃煤来统计的,水泥厂干化处置、电厂混烧甚至焚烧炉混烧其实都是以燃煤热能价格为基准的,在此价格水平上,在国内实现热水解+消化项目,亟需大幅度降低投资,使之比燃煤为热源的热干化更具优势才行。+ W% d: ^) L0 `! A) u+ R

) i5 q. ^1 y5 k: K$ s1 r# K笔者以为,在污泥有机质含量低、污泥受重金属污染、土地利用出路难保证、发电补贴有限、最终填埋处置费低的项目条件下,热水解+消化工艺与传统消化相比似乎没有什么优势,当然,这是指高浓度消化而言的,低浓度消化可能另当别论。
/ m2 Q3 D. r6 o1 n8 d3 b' j' n( p! p; y2 ?- j
垃圾焚烧 发表于 2021-3-30 20:32:44
3、水解+消化与其它工艺的比较
- g( N* [6 z) J% ?
* d7 @. R  P2 l' ]: Z不考虑处置成本时的投入产出如下:
/ R$ A4 v7 S4 J! v. y: p% I5 M
6 ]- U0 r+ G! [* ]+ G+ D
单位
水解+消化
传统消化
燃气热干化
燃煤热干化
单位投资
万元/吨日
50
35
25
25
需最终处置量
吨/日
256
406
122
122
含固率
%
30%
22%
90%
90%
单位处置成本
元/吨
0
0
0
0
发电产出
元/吨
90
47
0
0
直接成本
元/吨
118
35
276
161
折旧财务费用
元/吨
175
123
88
88
综合处置成本
元/吨
-203
-110
-364
-249

5 I) [: o' Q0 u& a- b$ w# E7 V. k考虑处置成本时的投入产出:& t; c/ e- f0 o" q. e
  E! H/ i! t* E0 G+ n) {$ f
% O5 z- L8 F# Y, N
单位
水解+消化
传统消化
燃气热干化
燃煤热干化
单位投资
万元/吨日
50
35
25
25
需最终处置量
吨/日
256
406
122
122
含固率
%
30%
22%
90%
90%
单位处置成本
元/吨
150
200
100
100
发电产出
元/吨
90
47
0
0
直接成本
元/吨
188
183
298
183
折旧财务费用
元/吨
175
123
88
88
综合处置成本
元/吨
-273
-259
-386
-271
, V4 Z) V7 [3 `, R: k* n% D
垃圾焚烧 发表于 2021-3-30 20:30:21
考虑处置成本时的投入产出:9 O+ m5 u0 y3 H8 s1 z0 A( s, j) ~
% d1 A% F" G. b% T+ P$ O
单位
水解+厌氧
传统厌氧
燃气热干化
燃煤热干化
单位投资
万元/吨日
50
35
25
25
需最终处置量
吨/日
201
360
122
122
含固率
%
30%
22%
90%
90%
单位处置成本
元/吨
150
200
100
100
发电产出
元/吨
90
77
0
0
直接成本
元/吨
119
166
298
183
折旧财务费用
元/吨
175
123
88
88
综合处置成本
元/吨
-204
-212
-386
-271
/ }; E- @; C0 N3 H& N+ b3 q
$ a5 N8 ^. Y# m, ?6 Z3 i
五、污泥条件变化的影响
/ Q4 u) A  K8 Z9 |* N2 a8 @, l* F; C; W& ?2 e+ _, Y5 n7 I+ i

, }2 Z* h6 y( U9 o6 S' a' i! ~众所周知,有机质低、含沙量高,是国内污泥厌氧消化的两个瓶颈。对此瓶颈,热水解工艺也不例外。有的业者已就此问题进行了初步研究⑧,其方法为增加一个除砂工艺,具体效能如何,尚未见工程证实。5 p0 M; ^* T8 a: n

0 N1 b9 d- o* P将前述设计条件中的有机质含量75%改为50%,保持同样的有机质降解率(见业者的实验研究,实际是不可能的,50%有机质含量的污泥,除砂后有机质降解率从46%可提升为53%,到不了60%⑧)、水解率、有机质降解产甲烷率,主要运行参数的计算结果如下:
9 \0 y; e4 ]( \- F: a& I: ]8 e% N; V" z  A6 n' A' ~

, v  y* R9 W4 d" V1、水解+消化工艺的产气及发电参数
* g- V& X% g5 j2 }# j' r; z/ Z1 M& [3 A" o+ b( A- w( G- y
沼气量降为30000立方米/日。
( q' V, @# {: w  f5 Z9 Z9 x1 j8 g$ v& \
沼气输入能量降为7.66 MW,设为维持原产电能力,以天然气补充,则天然气能量输入5.24 MW。9 H8 V! Y7 g9 Z0 T0 a' T7 |6 a/ x
" O& [" G$ l( e% j: P* j
有机质水解率35%,新鲜蒸汽量4842 kg/h,闪蒸汽量4141 kg/h,蒸汽给水温度维持94度,新鲜蒸汽焓为3.2 MW。5 W- e, U6 G" G6 ]2 k
; o2 ?, t. H6 ?: a. t8 E; k; e
热水解(未再考虑消化保温)所需能量占沼气产生能量的41.7%。
5 i% Y: p/ q* x9 E" m  c' z1 P- T+ d
水解物质量为19.2 t.VSS/d,水解后的含固率为11.2%。* L" X: K- {' D8 t
3 Z! f/ s5 @9 O& w. C1 K7 Y9 U
有机质降解率60%,意味着降解量为32.9 t.VSSr.d,以水解后的干基90.4 tds/d计算,消化器允许的入口含固率8.1%。3 z6 {& v% c: x- Q% V# a+ M* D

+ l: u6 i% r* J  s1 I  e按照30000立方米的产气量和20100立方米的池容算,池容产气率降为1.5 m3/m3。# y1 o" Q. K) m
7 X$ ^9 c7 f/ @
消化器的有机质负荷为2.7 kg.VSS/m3.d;
7 M) \8 d5 o! u( j# d  Y4 N, o9 Y2 ]4 E2 Y3 v8 u7 ]+ y
消化后的干固体量为28000 tds/a;
% B( R$ z8 O8 `. w
2 r4 D( v% W: s  y水解消化后的脱水污泥(30%DS)256吨/日。+ ~5 I) C* y9 U# E: C

$ E4 Q2 a6 w1 c, \' W) [: Q; \* e4 Q" ]5 C2 ?( o9 j5 s
2、传统消化工艺参数
- z& V, H" N4 d% d0 V! [
! X2 Q" J4 F% a7 ~$ p$ I工艺计算结果如下:
, i$ S- J3 O" E1 }5 x
- g- `+ b! W( |1 t+ y/ \可实现有机质降解110 tds/d * 50% * 36.9% = 20.2 t.VSSr/d,产沼气18440 m3/d,池容产气率0.6 m3/m3。
6 O3 M* |" H1 E& u% f+ z
* w4 T6 h+ u' b* v& w3 y4 J" N; N# k为保证消化罐加热和保温,发电量降为1200 kWh,消化系统的自用电量上升为32%。
8 U! b) V) X, F& p# O1 `; o" |& |3 t8 ]
污泥脱水含固率仍取22%,日产生脱水污泥量406吨。* r. u" N; K# y  n# u* m

- S+ F/ X- r" |$ p7 D2 M. c4 F
& E* T; m, s) q4 H3 j2 K
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