请选择 进入手机版|继续访问电脑版

行业专项 实践:电镀园区污水厂设计及运行 [复制链接]

1578 0
京东
随着社会的进步,电镀废水的排放标准越来越严格,同时伴随着大量电镀企业入园的发展趋势,电镀工业园区的电镀废水处理厂也将面对废水量更多、水质更杂、污染物浓度更高、更难去除等问题。针对电镀行业遇到的种种困难和挑战,对现有的电镀废水处理厂进行提标改造是解决上述问题最经济有效,也是最具有意义的方法。+ U; U/ ?& s" z2 ^6 B  B) j
$ z5 d0 ^  n. z- k: E; k8 |
' c+ {! [* R$ q/ n1 x* u! I
江苏省某电镀工业园区入园企业日益增加,原有的污水处理系统难以使废水达标排放,为此在原有含铬废水的基础上新建含氰废水、含镍废水、酸碱废水和脱脂废水4套预处理系统。采用“预处理+pH调节+Fenton+脱气+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+转盘滤池+臭氧催化氧化+UF系统+RO系统”处理工艺对综合废水进行回用处理。其中820 t/d的淡水满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T 19923—2005)回用标准,作为回用水用于车间设备清洗。780 t/d的浓水通过“pH调节+Fenton+脱气+混凝沉淀+活性炭吸附+离子交换”工艺进行深度处理,处理后的出水满足《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)中的表1标准后排入长江。- @0 J- d: T4 y" p

9 l8 w1 C, L9 u2 O8 ] 环保之家.JPG + t! o  P: h4 F: z! q) F3 Z8 A

# G6 ^7 r. z. k3 i7 I9 A6 C1 |
5 C, Z2 f7 ~/ `4 e. x3 e1 废水特征
3 f6 C* c- Z5 A% r
8 f; n& t- z' n4 i- t% s江苏省某电镀工业园区废水处理厂主要接纳的废水种类有5种,本次提标改造新建的预处理系统有4种,依据该污水处理厂的实际运行情况,5种预处理系统的设计进水水量和水质如表 2所示。; c5 x6 k- w2 G+ g) q  f

+ A, T+ z8 J% z; H' f  o7 n( ^ 环保之家0.JPG 1 Y0 h* T3 Y+ q: B, `1 V" Y" J

9 I! @- s1 y; t* ~* ]' l) p
2 e* R$ {' y# o$ D2 工程设计
$ k/ q0 _: B# O- B# U
/ V% v, e5 g6 [0 a# i' M' \" i+ h电镀废水处理厂的综合废水回用系统处理规模为1 600 m3/d,其中新增的处理规模为1 340 m3/d。& C+ ~+ |, ]) X+ @
" w5 D+ T7 b+ B' w- q
该电镀废水处理厂的酸碱废水和含镍废水中,含有较高浓度的铜、锌、镍等重金属;含氰废水中的含氰化合物是一种致命的剧毒物;脱脂废水中的有机物、总磷和油脂含量较高,处理难度较大。
3 W* {# ]5 L3 c: [/ G( v
8 \1 h) O' [. H为此,针对各类电镀废水先进行单独的预处理,当预处理出水满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的表 1标准后,再统一汇入综合调节池进行回用处理。' m/ h  c  H( F% {7 q. m
( `. A/ L7 J: W: H  F
2.1 现有含铬废水处理: i' n8 Z* c8 G2 \
$ t4 [, D& s; I0 P
电镀废水处理厂原有的含铬废水预处理工艺如图 1所示。
1 u5 r: _8 h. a) j) A
7 g2 y3 ]2 g6 @- E( Y0 s: k 环保之家1.JPG ( a9 S: E3 T9 f; @4 E
& L- G1 E6 `* K6 U! Z

! q$ S0 b, ^0 F/ Q. c2.2 含氰废水处理
& L8 X" R; F. K' X  b8 ]2 f" g4 I' i, D1 m6 e7 d' t
(1)处理工艺流程
$ Y% g: l; p* L8 q- k" _% `$ ?. Z  o5 z& K! }* F6 S
含氰废水的处理采用“碱性次氯酸钠+酸性次氯酸钠+混凝沉淀”工艺,工艺流程如图 2所示。' S6 M2 U! O& Q% ^( E
, K( Q  y% G7 y/ ~6 u+ l
环保之家2.JPG ' u0 Z' I- j+ `6 f, c* a4 q  l' h

/ g4 ~3 L3 `2 E) f: P9 h: R% S6 y( |" Q5 e7 E! M! w; `3 m
含氰废水进入调节池,先进行一级破氰反应,通过pH控制系统,用NaOH溶液调整pH到10~11左右,再通过ORP控制系统控制NaClO溶液的投加量,使废水中的ORP在300~350 mV,搅拌反应30 min。; a  }+ J: c( B  W4 P6 n& r

2 z3 I& ?. P! L$ W一级破氰反应为:NaCN+NaClO+H2O=CNCl+2NaOH,CNCl+2NaOH=NaCNO+H2O+NaCl,二级破氰反应用稀硫酸调整pH到7~8,投加NaClO溶液使ORP保持在600~700 mV,搅拌反应30 min。二级破氰反应为:2NaCNO+3NaClO+H2O=3NaCl+2NaOH +N2↑+2CO2↑。# ]& j  d  ?, J) c, ^5 Q! t* |
5 f  f0 l; E0 U2 Q1 H% v& a
通过两级破氰处理将废水中的CN-转化为N2和CO2,从而将CN-去除。
6 R" D1 j' [. O5 t$ w
4 k+ X8 @. ~+ u4 E; [9 i( }: v(2)构筑物设计: s' B: `& `) H3 h" ?8 v
5 L% d' l0 K6 r
1#、2#、3#pH调节池。尺寸1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容积5.0 m3,停留时间1 h。配套设备:曝气搅拌系统1套,pH在线检测仪1台,氢氧化钠加药系统2套,硫酸加药系统1套。
% x* P% j+ L6 v, |* w; M/ E! T/ p- \5 \5 s" U4 d4 F
1#、2#破氰池。尺寸1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容积5.0 m3,停留时间1 h。配套设备:曝气搅拌系统1套,ORP在线检测仪1台,次氯酸钠加药系统1套。( M- A' }! N% A7 T$ i
' Q! o  n6 {5 {9 k+ ~* z
1#混凝、絮凝池。尺寸1.0 m×1.0 m×5.5 m,有效容积5.0 m3,停留时间1 h。配套设备:折桨混合搅拌机1台,PAC、PAM加药系统各1套。4 a4 t0 G1 }0 [+ V
" I# ~+ p- H" [2 {
2.3 含镍废水处理. g6 |& g" ?. S

' j( t: t9 N2 h" f! G1 T1 Q: H$ i(1)处理工艺流程% A7 s7 N3 {# e5 B2 @+ m

4 _) E! \0 W% c; p含镍废水的处理,采用“Fenton+脱气+混凝沉淀+石英砂过滤+离子交换”工艺,工艺流程如图 3所示。2 E0 a8 H' d/ A8 k9 o
* X) P4 q7 \+ Q! A/ U* W  p
环保之家3.JPG
% p" N+ u5 C6 ~% Y) }5 Z; C! W0 f  b

- G0 I! V6 B8 Q: G7 Z含镍废水主要来源于镀镍、化学镀镍等生产工序产生的漂洗水,其中化学镍漂洗水中的金属离子镍为络合态,需要通过Fenton高级氧化法进行破络,再进行混凝沉淀,沉淀池出水再经过离子交换,进一步去除废水中金属离子。" P/ B9 C9 m' H4 T8 [' H7 x
( Z4 M% y' t# T( x- g$ n- B
(2)构筑物设计
8 K9 ~5 v6 h# S: Y* D2 f; ?* o# h# o3 p6 {( X
4#pH调节池/1#Fenton池/1#脱气池。尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m,分4格,有效容积45 m3,停留时间5.6 h,处理规模7.5 m3/h。配套设备:曝气搅拌系统4套,pH、ORP在线检测仪各1台,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。
1 F" X& b/ e9 Q  M  d2 y
8 H3 R& R" X+ M" E$ f9 H- y3 P1#石英砂过滤器。尺寸D=1.2 m、H=1.4 m,进水量7.5 m3/h,滤速5~8 m/h,冲洗时间4~6 min,材质碳钢+FRP。配套设备:反冲洗泵2台,多路阀门1套。- d& i2 ~0 Q" i! j/ s
$ q- C" _1 }# s4 t( r7 D
1#树脂离子交换塔。尺寸D=1.0 m、H=2.0 m,进水量7.5 m3/h,滤速10~15 m/h,材质碳钢+FRP。配套设备:杜笙离子交换树脂1 000 L,树脂再生设备1套,再生废液桶1个。
$ @5 n7 ~7 `- S/ L6 e
2 B% L) _" M  p7 g! n2.4 酸碱废水处理
( L- K# W" K& w/ ]  s1 V
8 p' M+ k! l$ P(1)处理工艺流程
8 a: I( ]! n3 u
- a7 |& K3 ]: T2 g酸碱废水的处理采用“混凝沉淀+Fenton+脱气+混凝沉淀”工艺,工艺流程如图 4所示。
# `" o& g8 z5 t2 M1 ]* \8 C6 d2 L) |, V/ y& Y
环保之家4.JPG ( v, W# f5 J, n9 A& q4 v

) ~6 A: q$ _' J. z. m4 K. Z: p8 ?& l9 `* O4 ?& D& K2 d2 C
酸碱废水提升至pH调节池,控制pH在7.5~8,进行混凝沉淀。上清液回调pH至3左右,再进行Fenton高级氧化。之后回调pH至8.5左右进行沉淀,上清液进行二次混凝沉淀并在絮凝池中投加重捕剂深度去除重金属。
/ n. U8 k2 H( K+ A/ E8 k3 p
% [# F7 t! |8 @7 s- g* \(2)构筑物设计
; p) L: C% q  T) a  J7 h! V: a/ g2 ?/ K6 A: W  |$ I
5#、6#pH调节池。尺寸3.0 m×2.0 m×5.5 m,有效容积30 m3,停留时间0.75 h,处理规模40.5 m3/h。配套设备:曝气搅拌系统1套,pH在线检测仪1台,硫酸加药系统1套,氢氧化钠加药系统2套。& h  J0 T! h8 `" ?6 c

) k9 L( [* n" l. i. o2#混凝、絮凝池。尺寸2.0 m×2.0 m×5.5 m,有效容积20 m3,停留时间0.5 h,处理规模40.5 m3/h。配套设备:折桨混合搅拌机1台,PAC、PAM加药系统1套。
4 \2 E# h% u6 @. Y& p9 G% K' Z  C/ J6 h8 G5 o/ g) O* K/ w' u2 w
7#pH调节池/2#Fenton池/2#脱气池。尺寸7.0 m×4.0 m×5.5 m,有效深度5.0 m,分6格,有效容积140 m3,停留时间4.25 h(pH调整0.75 h、Fenton氧化2.25 h、脱气1.25 h),处理规模40.5 m3/h。配套设备:曝气搅拌系统6套,pH、ORP在线检测仪各1台,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。
9 B( ?$ }: q! w  |5 v" D- p- D4 s* {! p- _) ?8 y+ q
2.5 脱脂废水处理
- q$ O; _/ z8 I; J( w: E# m+ s
+ M7 _# v# @; r8 Q) b(1)处理工艺流程
8 C5 z. o9 N' P1 A( e
: R5 p; L5 Z1 E5 P1 X0 ?9 d脱脂废水的处理采用“破乳+混凝沉淀+Fenton+脱气+混凝沉淀”工艺,工艺流程如图 5所示。
  m. i$ I& n9 r& l/ \, S5 t5 b/ w  t& b
环保之家5.JPG
6 I2 _( o$ {/ S; S8 ], y1 w
6 O* ^: V/ }1 [
. F9 A: i+ Y; Q5 l: O: }脱脂废水中有机物、油脂及总磷含量过高,首先调整废水的pH至酸性,使后续投加的破乳剂能发挥最大效应,油水分离后,自流进入混凝反应池,充分混合反应。沉淀后的清水进行Fenton高级氧化,之后回调pH至8.5后,再次进行混凝沉淀。
5 F% _0 f1 u! U, o" Y. c1 L
: x& J/ x, |5 ?6 P7 O, C(2)构筑物设计: `6 g) l& k0 |% |

+ o' Q: S) `! Z* u8#pH调节池/1#破乳池。尺寸3.0 m×1.5 m×5.5 m,分两格,有效容积22.5 m3,停留时间2.7 h,处理规模8.3 m3/h。配套设备:曝气搅拌系统1套,pH在线检测仪1台,硫酸、破乳剂加药系统各1套。1 q& S; O* L6 ~8 t! J0 d3 V

$ ?/ I8 \* ^' I! ~; L4 J+ G9#、10#pH调节池/3#混凝、絮凝池。尺寸1.5 m× 1.5 m×5.5 m,有效容积11.25 m3,停留时间1.35 h,处理规模8.3 m3/h。配套设备:折桨混合搅拌机1台,pH在线检测仪1台,氢氧化钠、PAC、PAM加药系统1套。
/ i5 P2 X8 u, t) c4 @) W' p  ~
. A* E/ G7 U3 O9 E0 y$ Q11#pH调节池/3#Fenton池/3#脱气池。尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m,分4格,有效容积45 m3,停留时间5.4 h(pH调整1.35 h、Fenton氧化4.0 h、脱气1.35 h),处理规模8.3 m3/h,结构钢砼半地上建造。配套设备:曝气搅拌系统4套,pH、ORP在线检测仪各1台,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。& H/ P) g+ u5 U
/ N$ l6 r0 z8 {0 Z( N) A  y
2.6 综合废水处理: i1 D7 }% x% M6 H3 N- k6 m

' ^' j5 u3 j1 z4 W8 K(1)处理工艺流程- K1 K! I# C- L8 ]- ~6 s

8 ^0 Z5 }; F1 F综合废水的处理,采用“pH调节+Fenton+脱气+混凝沉淀+A2O+混凝沉淀+转盘滤池+臭氧催化氧化+UF+RO”工艺。其中产生的浓水采用“pH调节+ Fenton+脱气+混凝沉淀+活性炭吸附+离子交换”的工艺进行深度处理,综合废水的工艺流程如图 6所示。
" O2 j( c9 u' w3 |+ [2 F8 ?2 [1 x% @; x$ X+ [
环保之家6.JPG
# p' d( A3 v% F+ |" [) o- T' P/ n6 N6 `  n; J# o2 @
2 }/ q% U, j! }& I
考虑到电镀园电镀废水的水质特性,特将中水回用系统设置在生化处理工段之后,保证中水回用系统的稳定运行。各类废水经过预处理之后,汇入综合废水调节池,调节pH后进行Fenton氧化去除废水中较难降解的有机物,对Fenton氧化后上清液进行混凝沉淀降低其浊度和色度,沉淀后的上清液通过A2O工艺,以去除废水中的有机物、氮、磷等。& b) L1 @, E: g. }. A  }

9 n. C7 G/ j4 Y3 R% y6 ^* S6 s' j而后在进入转盘滤池前再次进行混凝沉淀,纤维转盘滤池对SS和重金属有较好的去除效果,随后进行臭氧催化氧化进一步去除废水中的氰化物和金属离子。处理后的废水进入中水回用膜系统,通过精密过滤、UF、RO等膜处理,使处理的出水达到回用标准。同时膜系统产生的浓水通过Fenton和混凝将废水中的难降解物质进行分解并絮凝沉淀去除,出水再经过活性炭吸附和树脂吸附后达到排放标准,排入长江。# c0 Q5 ?% [4 }. k  ^

9 a  |- Y; ^& ?4 ~(2)构筑物设计
* i6 ~  v! p9 f
  q5 g1 @* |  X7 b; J7 @4 o2 ]; c5 W4#Fenton池/4#脱气池。尺寸10.0 m×6.0 m×5.5 m,分6格,有效容积300 m3,停留时间4.5 h(Fenton氧化3.0 h、脱气1.5 h),处理规模66 m3/h。配套设备:曝气搅拌系统7套,ORP在线检测仪各1台,硫酸、双氧水、硫酸亚铁、焦亚硫酸钠加药系统各1套。6 M7 }' \0 `, X; x: a9 ^

5 E' L/ B4 V8 [. F12#pH调节池/4#混凝、絮凝池。尺寸3.0 m×3.0 m×5.5 m,有效容积45 m3,停留时间0.7 h,处理规模66 m3/h。配套设备:折桨混合搅拌机1台,pH在线检测仪1台,氢氧化钠、PAC、PAM加药系统1套。" s( w% k4 v  ~
  O4 i2 N  k& Q/ w* G
1#厌氧水解池。尺寸18.0 m×9.0 m×5.0 m,分2格,有效容积729 m3,停留时间11 h,处理规模66 m3/h。配套设备:水下搅拌机4台,ORP在线测定仪2台,醋酸钠加药系统1套。8 b. Z% T6 B' P: `

2 Z' \, d% b$ b; L9 ~: r( ]) I. K" _1#A/O池。尺寸45.0 m×9.0 m×5.0 m,分5格,有效容积1 822 m3,停留时间27 h(缺氧5.5 h、好氧21.5 h),回流比2.5,处理规模66 m3/h。配套设备:水下搅拌机2台,甲醇投加系统1套,罗茨风机2台(1用1备),DN 215微孔曝气头720个,溶氧在线测定仪2台,硝化液回流泵3台(2用1备)。' v4 e1 d9 ^+ `" f

6 D9 i9 y" C6 y. |1 o1#纤维转盘滤池。尺寸4.0 m×6.0 m×5.0 m,有效深度4.5 m,处理规模66 m3/h。配套设备:纤维转盘1套。
2 W0 X: t& Z- m# r3 q' u4 f' [6 _9 C$ B3 I: u1 Q
1#臭氧催化氧化池。尺寸4.0 m×6.0 m×8.0 m,有效容积144 m3,停留时间2.2 h,回流比8:1,处理规模66 m3/h。配套设备:板式臭氧发生器1台,屹桐牌Ⅰ型臭氧催化填料36 m3,屹桐牌Ⅱ型臭氧催化填料36 m3,D=215 mm钛合金曝气盘96个,循环泵3台(2用1备),尾气破坏装置1套。' |* K6 d, Z  V- A) U; b, H

. F1 x  _4 e. T! H* R) `中水回用系统。处理规模34 m3/h。配套设备:预处理系统1套,包括砂滤罐2只,尺寸D 2 000 mm× 3 000 mm,碳滤罐2只,尺寸D 2 000 mm×3 000 mm,精密过滤器2只,尺寸D 600 mm×1 300 mm;超滤膜系统1套,包括超滤膜AQU200-H-100K,36支;反渗透系统1套,包括高压泵4台(2用2备),Q=33 m3/h,H=160 m,N=30 kW,反渗透膜BW30-8040,60支(2组并联),膜清洗系统1套。* A" ?! |3 o# g

! U9 H1 @, A4 }$ ~8 G浓水深度处理系统。1#回用浓水水池/13#pH调节池。尺寸8.0 m×7.0 m×5.5 m,其中pH调节池尺寸8.0 m×2.0 m×5.5 m,分4格,总有效容积280 m3,停留时间7.0 h(pH调节时间1.2 h),处理规模40 m3/h。配套设备:曝气搅拌系统5套,差分式pH在线检测仪2台,硫酸加药系统2套。来源:工业水处理  作者:丁聪等0 Q2 I6 W( F$ q0 A

$ z; W6 E. ]4 s& ^3 r" T

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆